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勘探处创新定点(段)深封孔工艺

勘探处创新定点(段)深封孔工艺 淮河能源集团
2015-10-23
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导读:如何推进瓦斯抽采钻孔由封得住向封得快、封得省转变?勘探处在施工顾桥矿南区1414(3)轨顺底

如何推进瓦斯抽采钻孔由封得住向封得快、封得省转变?勘探处在施工顾桥矿南区1414(3)轨顺底板巷上向瓦斯抽采钻孔过程中,创新使用定点(段)深封孔工艺取得圆满成功。与传统的“一堵一注”封孔工艺相比,实现了孔内抽采套管零接头,从源头解决了因套管接头多、易漏气等问题,单孔节省成本50%以上,效率提高十余倍,初步达到了安全高效快速封孔的目的。

近年来,集团公司在严封孔上,通过对“一堵一注”、“一堵多注”、“二堵一注”等封孔工艺的不断完善,初步达到了封得住的目标。“目前,随着矿井向深部延伸,不仅要提高封孔效果,确保封得住,而且要向封得快、封得省目标迈进。”勘探处相关负责人表示。

顾桥矿南区1414(3)轨顺底板巷全长1460m,由勘探处施工向上穿层钻孔,掩护巷道上方煤巷掘进。“该底板巷共划分为五个条带预抽评价单元,实测第一评价单元单孔瓦斯抽采浓度在20%左右,且效率较为低下。”勘探处顾南项目部党支部书记杜雷表示,该巷道第一评价单元共施工了20组计221个钻孔,全部采用“一堵一注”封孔工艺,由于巷道围岩裂隙及孔内套管接头多等不利因素影响,造成钻孔易跑漏气。且该封孔工艺复杂、成本高,仅注浆水泥单孔就要7至8袋,遇到底板巷打运困难时,直接影响打钻封孔时间

该项目部迅速行动,围绕深封孔避开围岩裂隙、减少抽采套管接头、缩短注浆距离、提高抽采浓度、降低封孔成本这一思路,在第二单元钻孔施工中,以“一堵一注”囊袋式封孔为基础,大胆创新封孔工艺。

该项目部采用孔内成像仪及对钻孔见煤前注水摸索围岩裂隙情况,科学确定封孔方案,即变孔口堵为孔内定点(段)堵,不仅避开了围岩松动圈及裂隙带,直接将封孔段移至煤层顶(底)板岩层未破坏段,实现位置可控,源头解决了巷道喷、注浆难题,且孔内注浆距离较传统的“一堵一注”缩短60%,仅注浆水泥一项单孔节约5袋左右。

同时,用囊袋配套的返浆管作为抽采管,实现“一管到底”、孔内抽采套管零接头,解决了因套管接头不严造成的漏气问题,且单元单孔抽采浓度平均达78%,合茬效率较过去提高十余倍。“过去钻孔合茬上,一组钻孔(10个孔)3人得干一小班,现在一组钻孔一人2小时即可完成作业,真正做到了‘打一、封一、合一、抽一’的目标。”顾桥矿抽采队一职工表示。

据测算,目前该项目部采用定点(段)式封孔工艺单孔封孔费用500多元,而传统的“一堵一注”封孔工艺单孔封孔及合茬费用达1000余元,单孔降低成本50%以上。以2000米长巷道计算,仅封孔费即可节省110万元以上。

集团公司安全开采总院相关负责人表示,下一步要通过试验将定点(段)式封孔工艺中Φ12mm的抽采管改为6分抽采管,再考察抽采效果。同时要把该项封孔工艺向下向抽采钻孔延伸,努力创出更多的适应不同地质条件的安全高效快速封孔工艺。

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