大数跨境

企业简讯|铁岭公司修旧利废自主改造纪实

企业简讯|铁岭公司修旧利废自主改造纪实 九三粮油工业集团
2025-12-09
0
导读:全员创新挖潜能 降本增效谱新篇

近期,铁岭公司以“向创新要效益、向节约要空间”为导向,在各生产工段掀起全员参与的修旧利废、自主改造热潮。从设备“微革新”到流程“深优化”,从闲置资源“再激活”到技术经验“广共享”,一系列接地气、可复制的改造举措落地生根,不仅破解了多项生产瓶颈,更构建起“降本增效+生态保护+安全保障”的多元共赢格局,为企业高质量发展注入强劲动能。



精准施策破难题

设备升级提效能



预浸工段(二线)的12台轧胚机曾长期受困于磨辊质量问题,大小头、波浪纹等缺陷导致轧辊震动剧烈,胚片厚度偏差超标,直接影响后续浸出渗透效果。工段员工历经多轮试验论证,创新采用“小功率电机驱动替代方案”:加装1台2.2kW辅助电机及减速装置,通过皮带轮联动方式替代原有132kW主电机驱动磨辊运转。改造后,磨辊表面平整度达到工艺最优标准,从根源上解决了胚片厚度不均的行业性难题,浸出渗透效率提升显著;同时实现能耗精准管控,吨豆磨辊电耗降低0.5kwh,达成产品质量与生产成本的双重优化。




生态生产双兼顾

工段改造树新标



精炼工段聚焦“绿色发展+效率提升”双目标,推出两项标杆性改造工程。在水资源循环利用方面,团队全面更新砂滤、离子交换系统旧填料,将水箱进水方式由串联改为溢流设计,构建高效中水回用体系。改造后,中水硬度稳定控制在1mg/L以下,日回用规模达1000吨,工业排水量从每日1600吨降低至600吨,年减少地下水开采28.3万吨,相当于节约141个标准游泳池的水量,实现“生产用水减量化、循环利用最大化”的生态目标。在能源高效利用方面,脱臭塔循环升温系统玩出“节能新花样”——团队盘活闲置脱胶油加热器,增设蒸汽辅助换热装置,构建“余热回收+精准控温”的能源利用新模式。改造后,天然气单耗降低300-500立方米/日,一级油开机时间缩短24小时,生产效率提升30%,日均节电600度,实现能源消耗精细化管控。




闲置资源焕生机

变废为宝显匠心



仓储部的改造充满“变废为宝”的巧思,让闲置资产重焕生机。针对升降机充气轮胎频繁瘪胎停机的痛点,团队采用“移花接木”策略,将闲置清仓机的实心轮胎移植替换,彻底根除故障隐患,设备运行稳定性提升80%。面对清仓时板结大豆处理的安全风险,创新研发“远程操作清仓杆”——以5米长杆支架搭配闲置电机组装而成,员工可远距离完成清仓作业,既规避高空作业风险,又将清仓效率提升3倍,该成果已成功申报实用新型专利。此外,4台长期闲置的输送机经全面检修后“重获新生”,直接投入成品车间付货环节,实现“零成本补位”。




全员参与深挖潜

降本增效筑根基



运行保障部以“抠门”精神精打细算,从细节中挖掘降本空间:LED投光灯故障仅更换光源而非整机,单台维修成本降低70%。2#变电所施耐德断路器脱扣机构故障,通过跨设备部件移植实现“带病设备”复活,保障供电系统稳定运行。包装工段则通过“技术共享”实现效率跃升,将5L线自动理环机应用于10L线,不仅减少人工投入2名/班,理环效率提升50%,更杜绝人工理环可能产生的划伤风险,筑牢生产安全防线。

从工段车间到职能部门,从技术骨干到一线员工,铁岭公司的改造热潮充分释放了全员创新才智。未来,铁岭公司将持续强化创新机制,搭建技术交流平台,推动老旧设备升级、优质创意转化,让“修旧利废”成为习惯,“自主创新”成为常态,为企业高质量发展筑牢根基。



出品:九三集团

终审:王文霞

二审:王唯俊

一审:王克蒙

            文字:王一飞  张佳欣


【声明】内容源于网络
0
0
九三粮油工业集团
九三粮油工业集团
内容 2128
粉丝 0
九三粮油工业集团 九三粮油工业集团
总阅读535
粉丝0
内容2.1k