降本增效说到底就是一个字“抠”,从细枝末节上“抠”,在精耕细作里“抠”,从每个职工头脑里“抠”好的想法,就“抠”出了效益。

电仪工段紧跟公司战略要求,从点滴做起,把降本增效当成一种习惯、一种态度、一种责任,紧盯可控成本,精打细算,把降本增效落到实处。烧结电仪职工武建军在日常例行点检过程中发现2#风箱温度不稳定,数值波动大,经检查确认,热电阻护管中间磨损开一个直径0.8厘米的不规则小孔,更换热电阻即可解决。

在更换热电阻的过程中,武建军用万用表测量热电阻阻值为106.2Ω,属于正常数值,说明热电阻芯是完好的,温度数值波动是串风所致。“如果将护管中间磨损的部分切除,剩余两头焊接起来,打磨光滑就可解决串风的问题,而且不会影响测量和安装。”有想法就要有行动,武建军、李建雄将日常下线类似的热电阻、热电偶护管都集中到一起,按风箱热电阻、热电偶插入深度要求分类、切割、组合、焊接、打磨,整个过程如行云流水,3根废旧热电阻和2根废旧热电偶在两人的能工巧手中华丽转身变成可再用的材料,不仅节约材料费用1200多元,而且找到了降本的突破点和增效的动力源。

涓涓细流汇聚成海,点点青石堆积成山。当下炼铁二厂积极践行一切成本皆可控理念,瞄准“降成本、增效益”,紧盯成本控制,深挖降本增效潜力,拧紧材料成本投入的“阀门”,以更大的力度推进降本增效落地、落细、落实。

