战高温 斗酷暑 增效益
7月份以来,高温肆虐,酷暑难挡。尽管如此,但仍有一群“钢铁侠”毅然坚守在平均60℃高温的产线上,日复一日地千锤百炼,持续不懈地提质增效。

在中阳钢铁钢轧一厂连铸工序,为进一步改善铸坯质量,近期,该工序对1#连铸机起铸配水方式实施了优化。优化中,坚持问题导向,锁定“起铸时拉速慢、配水量大、冷却强度高、铸坯表面冷却不均匀”等操作弊端,大胆大幅度地调整了配水量、比水量。变革见成效,通过灵活优化配水方式,铸坯冷却强度减弱,表面冷却均匀,最大限度地消除了皮下气泡、缩孔产生的因素。目前,铸坯合格率稳定在96%,有效提高了成材率、降低了切废量。

棒材线一方面在梳理问题、解决问题上精准发力,通过优化切分导卫鼻锥内腔设计,将轧Φ14mm、Φ16mm规格的三切分导卫内腔高度改为23.8mm、26mm,把轧Φ18mm、Φ20mm规格的二切分导卫内腔高度改为29.5mm、32.5mm,可有效减少红钢与内腔间的摩擦,消除内腔热粘现象、避免红钢冲出口事故;另一方面在提产提质上精准施策,以轧制工艺、切分孔型、活套参数、倍尺功能等方面为着力点,实施了一系列优化措施,并专注于生产组织管理,狠抓料型控制,进而收到了“产品合格率显著提升,短尺率、废品率明显降低”的理想效果。7月13日,轧Φ20mm螺纹,创下了轧制该规格产品的最高班产纪录。
眼下,不仅仅是钢轧一厂,中阳钢铁其他单位亦是呈现出一派“战高温、保生产”的火热景象。生产就像这天气一样,高潮一波接着一波,火热的消息接连不断,职工们的工作热情空前高涨,他们的身影成为了钢城炎炎夏日里最亮丽的风景线。

