“有效的生产时间绝不能浪费。”眼下,中阳钢铁董事长袁玉珠的这一精神已被各单位固化为降本增效理念,上升为行动自觉。
更换球团生球筛筛辊,在炼铁一厂职工看来,按说其采用一端法兰、一端联轴的装配形式安装,更换当是十分简便、高效。然而,实则不易,一根筛辊长1700mm、重约50kg,每每实施更换作业,从辊道中往出取和给辊道中往上装,最费时费力。
“时间就是效益,更换一次筛辊,至少需1小时,这无形中损失的是产量、是效益。”职工王伟越琢磨越下定决心:不能让此问题长此存在下去。随即,他瞅准问题的关键,展开了钻研。
“取、装筛辊不易,关键是缺乏应手的工器具。”他吃透筛辊的构造后,自主设计、制作了2副丁字型提钩,专用于更换筛辊。
有了专用的工器具,效率提升立竿见影。取、装筛辊分外省时省力,只需3分钟。整个更换作业的用时较之前缩短了40多分钟,提效67%。
在制氧二车间,职工们则有着一股“掰着手指头过日子”的态度和行动,以修旧利废为主抓手,促降本增效工作形成常态化、自觉化。
日前,在清理库房时整理出了3块下线许久的耐震压力表,有职工见其表面锈蚀斑斑,便计划将其按废旧资源交回电仪标准件库房。这正好被职工李吉星看到了。他说:“咱先动手修一修,或许还可再利用。如若不行,再上交也不迟。”
说到哪里就做到哪里。李吉星动起来手来特别麻利,更换硅油、零点校验、除锈刷漆……两天功夫,3台压力表就焕然一新了,并回装至6000m3/h机组的氧氮压机上。通过试验,运行完全正常。
从行动自觉到自觉行动,李吉星用主动自觉的行动,做出了节支2000余元的有力作为。

