“只要功夫下到,出成果自然是水到渠成的事。”
从耗时2—3h到7—8min,“自制武器”带来的种种无以言表的、“不能为外人道也”的“窃喜”,让胡永国等职工愈发坚定以小改小革来降本提效的信心和决心。
在中阳钢铁炼铁一厂的职工看来,修复烧结主机台车轮,最愁人的不是“怎样修”,而是“如何拆”。每次拆卸台车轮,就是一场“大动干戈”,至少需4名职工协同作业,还得配套自制的拔联轴器架、螺旋千斤顶等工器具。
“整个过程就是事倍功半,往往一天功夫下来,只能拆卸、安装4—5个台车轮。而且还常返工,效率不尽如人意。”胡永国既发牢骚,也谋变,并把变的功夫下在了改进拆卸台车轮的方式方法上。
只要功夫下到,出成果自然是水到渠成的事。胡永国自主设计了一套可移动式的拔联轴器架。相较之前,新的拔联轴器架多了一台100t柱式液压千斤顶。当拆卸台车轮时,该千斤顶可在倒链的作用下,实现提升、下降。
“有了这‘武器’,无需我们在作业中搬抬千斤顶了,不仅省时省力、安全有保障,而且能够作用于分厂大部分尺寸的联轴器。”胡永国的这一小改,给现场检修带来新的效率。
两相促进,两相发展。目前在现场,像这类的自制工具越来越多。从中可以发现,职工们的小改小革能力越来越强,“多快好省”的效率思维、效益思维已成为各单位的主旋律。
再拿给起重设备增设电缆筐来说,若将该技改全面应用于32部起重设备上,年可较之前节支20余万元。
各单位起重设备上在线的弹力式电缆卷筒,是以蜗卷弹簧为动力来收卷电缆。频繁的拉开伸缩,导致该弹簧受损率极高,每年需更换电缆卷筒2-3次。更严重的问题是电缆亦长期承受弹簧力的拉伸,极易损坏其中的铜丝。这样使得不仅平时的电缆包扎等维护作业量大,而且每年更换电缆也是一笔不小的费用。有心的职工算了一笔账,一部起重设备每年仅电缆卷筒、电缆的支出,就达6500元。
对此,设备处职工邢仲明巧思妙想,通过增设一个电缆筐,来替代电缆卷筒。运行中,电缆可随着行车的升降,依靠自重来进行伸缩运动。
小改创实效。如今,一个个出自一线职工之手的小改造、小革新不断运用于生产中,推动中阳钢铁降本增效工作如滚雪球般做大做实。

