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来!看看他们是如何对好焦、用好策、聚好力的

来!看看他们是如何对好焦、用好策、聚好力的 中阳钢铁
2019-12-04
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导读:看看他们是如何对好焦、用好策、聚好力的如何提高烧结矿转鼓强度,以满足1780m3高炉需求?这一直是中阳钢铁炼

看看他们是如何对好焦、用好策、聚好力的


如何提高烧结矿转鼓强度,以满足1780m3高炉需求?这一直是中阳钢铁炼铁一厂烧结工序上下着力攻关的焦点。在他们看来,只要对好焦、用好策、聚好力,就一定能够确保攻关工作取得实效。

如何对好焦?杨耀才等干职根据原料性能、供应情况,综合分析,科学优化原料配比,以减少配比调整频次,稳定原料结构。

如何用好策?大家都知道,烧结过程的主要加水点在一次混合机,二次混合机的主要作用则为造球。可实际生产中总是有波动,制粒滚筒粘料严重,影响正常生产。对此,杨耀才深思:是不是制粒加水方式不妥而造成的粘料?如果弱化加水水柱的强度,能否保护造球?细研深思,躬身实践。他不断摸索、试验,最终确定:在制粒滚筒加少量雾状水,即可强化制粒;在混合机中通入足量蒸汽,可有效提高混合料料温,减少过湿层对烧结过程的影响。    

如何聚好力?适宜的混合料粒度组成,还需要合理的布料作业。这样,才可实现最佳的烧结过程。因此,杨耀才又把注意力转向了圆辊布料机。因设计原因,3#200m2烧结机配套的圆辊、七辊、矿槽等设备与台车尺寸不相匹配,进而造成台车边缘布料偏析,料层透气性不均一。“能不能改改它们的尺寸,使其互相匹配?”有想法更要有行动,杨耀才、张永红他们动了起来,拿着钢卷尺,在布料平台上爬上爬下,得到相关数据后,连身上的灰土都顾不上拍打,就赶紧着手绘制改造图。目前,该技改已实施,改造后的矿槽下部为直面,加宽了200mm,能够确保混合料自然布至圆辊边缘;圆辊两端亦被加宽,可保证台车边缘布料均匀;七辊则由3120mm改为3270mm。同时,弃用了挡料梁,改用可随料面自由上下活动的压料辊,并能够通过调整配重来改善料层透气性。

目前,3#200m2烧结机台车边缘布料不均的现象得到了彻底解决,实现了超厚料层烧结并稳定运行的理想效果,在日产量创新高的同时,促成品烧结矿转鼓强度提高了1.8%,返矿率降低至18.6%,固体燃料消耗较计划降低了1.61kg/t。





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中阳钢铁
介绍山西中阳钢铁有限公司及公司运营情况,展示企业和员工风采
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