“哪里有问题,哪里就有降本的空间。我们所出的每一招,都要奔着问题去、追着问题走、瞄着问题干。”近来,中阳钢铁焦化厂等单位的干职以攻坚克难的勇气、善于担当的智慧,解决难题办实事,促降本增效工作取得了实实在在的效果。

焦化二车间焦炉炭化室常因平煤和装煤配合不当,出现装煤时间不到位、装煤量不均匀等问题,造成产量波动。“是问题,就必须彻底解决。”职工刘小平追着问题走,提出了给推焦车顶部安装平煤杆声光报警信号灯的建议。他向大家详细阐述道:“到时,我们可采取‘隔岸观灯’法来观察平煤杆信号灯。如果信号灯迟亮,说明小炉门开启困难,正采取特殊操作手段;如果灯正常亮,说明此时保持正常的装煤操作;如果灯灭了,说明装煤任务已完成。”
他的这一建议获得了大家的一致认同,很快就实施投运了。果然,效果明显。不仅利于夜间装煤操作,而且减少了堵料故障和装煤过程中出现的冒烟冒火现象,达到了“煤线均匀、不缺角、不堵眼、少冒烟”的装煤要求。
降本增效

而在炼铁一厂,随着1780m3高炉产能的释放,高炉对烧结矿的质量要求越来越高。但是,一直以来,3#200m2烧结生产线点火煤气消耗都基本维持在45-50m3/t,与先进的烧结生产线相比,高出约5m3/t。同时,还出现台车料面点火不均的现象。
烧结工段长杨耀才心知肚明:只要提高了点火强度,台车料面点火不均、煤气消耗高的问题就会迎刃而解。可如何去提高点火强度?逆势发力,奔着问题去。在反复多次的现场察看中,杨耀才发现:点火炉台车两侧的点火效果不好。于是,他组织更换了点火炉的耐火材料,促点火炉保温效果得到明显改善。同时,更换了一套新型节能烧嘴,将烧嘴煤气喷口直径由110cm缩至75cm,增大了空气旋流强度,促空煤比例协调,能够在烧结头部得到充分混合,且燃烧稳定,明显提高了火焰刚性。为保证使用效果,他还在每个烧嘴前增设了煤气调节阀。
“我们发现,操作时将中间的阀门开得小一点,把两侧的开大,每个烧嘴的煤气气流分布就会均匀多了,台车两侧的点火效果也能得到明显改善。”这是一名烧结主机工的实践经验总结。
“此次改造,使用新型节能烧嘴及配套阀门23组,支出8万余元。但改造后,吨烧结矿的煤气消耗可降低10m3,每月约可节约高炉煤气180万m3,每立方米高炉煤气发电按0.5度核算,每月将可增效45万元。”杨耀才一合计,这笔账怎么算都值!

