“改得如何,改得是否有效,不是自己说了算,也不是领导说了算,而是要把整改结果晒出来,让后道工序来评判。”面对连铸工序切割流程产生的钢坯质量瑕疵,中阳钢铁钢轧一厂早调会提出了这样的要求。
原来,在定尺切割中,铸坯端面下部会形成条形熔融物,俗称“渣瘤”。这不仅影响铸坯外观质量,而且进入轧制工序会频繁造成产品缺陷,进而导致不合格品与钢耗增加。
近期,钢轧一厂轧钢工序各产线生产中频繁出现表面折叠、结疤等缺陷。经分析,“罪魁祸首”就是“渣瘤”。因此,“消除钢坯切割过程产生的‘渣瘤’”成为了连铸工序当前在生产组织中必须攻克的头等大事。
“切割的割缝越大,产生的渣瘤就越多。”结合实践经验,连铸工序在“缩小割缝”上做文章。自制测量割缝的工具、调整割枪枪嘴的孔径及氧气压力……在边调整边测量中,该工序职工摸索出了科学、可行的切割作业规程。目前,割缝已由4mm缩短至3mm,“渣瘤”现象锐减。
“‘渣瘤’一少,我们的轧制质量就有了明显改善,此前引发成品表面折叠、结疤等缺陷问题,已大幅减少。”在主动认领问题、实改快改中,钢轧一厂连铸工序真正把问题解决在急处,把成效体现在实处。
在三高线,近来,也有一个“急难题”,让职工们颇为头疼。精整PF链频繁跳闸,频频造成非计划影响。更为严重的是频繁的启停,增加了PF链的负荷,使问题进一步恶化。
过程虽采取了给链条加油润滑、紧固各点夹紧器螺丝等措施,但效果并不理想,跳闸现象仍然每小时就会发生2-3次。
“这问题已制约到了轧线的稳产,必须快速解决。”三高线与维修工段的干职们把PF链频繁跳闸现象当做了最急最忧的紧迫问题,并展开了“会诊”。几番探讨后,他们大胆打破链条运行与维护的常规思维,计划对链条实施裁剪,以达消除跳闸的目的。
果然,只有敢于打破常规,才能收到实效。PF链被裁剪、对接后,在运行中未再出现跳闸现象,有效保障了轧线的稳产高产。
问题解决在急处,成效体现在实处。钢轧一厂干职用“创在急处、改在难处、做在实处”的作为,掀起了一波降本增效的新热潮。

