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于点滴处、“堵点”间做实功、用实力

于点滴处、“堵点”间做实功、用实力 中阳钢铁
2020-04-02
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导读:于点滴处、“堵点”间做实功、用实力“降本增效已渗透到我们日常工作的点点滴滴,大至挖机的一根小臂,小至浴室的一

于点滴处、“堵点”间做实功、用实力


“降本增效已渗透到我们日常工作的点点滴滴,大至挖机的一根小臂,小至浴室的一个喷头。”中阳钢铁仓储中心的职工们这样说。

沃尔沃挖机不能够正常作业,需更换一根小臂。面对这一要求,职工王凤飞并未急着上手,而是思谋着能否把这笔支出省下来。于是,通过多番研究铲斗销轴、销套、销轴座等部件的构造,他决定变更换为自主修复。他自主加工了一个销轴座,将其焊接在小臂上,并与斗杆保持水平;尔后,又在销轴座中间位置加工了一个螺丝孔,增设了一个黄油嘴,以方便加注黄油,确保铲斗销轴及时得到润滑。经这样一番小改,该挖机无需更换小臂,便恢复正常。此举约可节支4万元。


浴室的喷头孔被堵死,需更换。面对这一要求,职工薛锦军不禁暗道:“这也太大手大脚了吧!”随即,他把喷头拆开放在醋中浸泡了数小时,又是刷洗又是一个孔一个孔地疏通。最终,9个喷头恢复如新,可节支180元


在着力点滴的同时,仓储中心还在“大抓项目、抓好项目”上,做实功、用实力、求实效。


近期,结合保障200万吨/年球团项目的用料需求的实际,仓储中心对3#站火车卸料线展开了改造,旨在打通原料输送的“瓶颈”。


3#站火车卸车线原设计为两股道同时卸车,2人2小时即可完成两列车皮的原料卸车、输送任务。但实际运行中,受巴西粉等原料水分大、粒度细、流动性差等因素的影响,原料不能够顺畅从料仓出料,导致卸车过程不仅增加了电耗,而且人力、用时也较设计分别增加了8人、延长了8小时。


这种情况下,如何高效保障200万吨球团项目投运后的稳定生产,便成为仓储中心一个亟需解决的问题了。


袁启平等干职全面梳理了造成原料输送过程不畅的问题,并“对症下药”,保持原料仓上端不变,将其出口由600×600mm改为350×3100mm,并拆除原给料机,把下料口接至距皮带200mm处,进而促使原料边卸边随着皮带源源不断地到达球团工序。为保障下料口的使用寿命,其内部将安装高分子聚乙烯耐磨衬板。


“如果不实施技改,就打不通3#站火车卸车线存在的‘堵点’。‘堵点’不除,200万吨球团的用料就不能够高效保障。”袁启平算了一笔账,如果不技改,每天约需倒运原料4000吨。现在改了,这笔每年约290万元的费用就无需产生了。而且,卸车效率也会明显提升,电耗、火车延时费也将随之大幅降低。


实功实做,创效显著。眼下,仓储中心不断明确问题清单,强化攻关创效“硬抓手”,不让降本工作只是写在纸上、说在嘴上,而是落到行动上。



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中阳钢铁
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