“降本增效路上,每一个中钢人都是主角、都有一份责任。我们只要沉下心来钻研、出成效,就能够体会到实干的精彩。”中阳钢铁各单位干职以“大事干出精彩、小事做出精细、难事创出新意”的担当,干出了扎扎实实的成果。

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轧钢二厂四高线吐丝机属进口设备,已运行6年之久,前些月陆续出现了声音异常、振动值大、漏油等问题。下线后,大家算了一笔时间账和成本账,若外委修复,至少需3个月、支出30万元。显而易见,外委很不划算。怎么办?该厂职工贾杰不假思索地挑起了“自主修复”的重担。他充分调动和发挥液压传动设备技术协会这一团队的智慧和力量,展开了攻关。清洗零部件,调整轴承间隙、齿隙,改进油管路,修复、更换衬套和密封件……在他的组织下,大家花了6天工夫、投入了3000余元材料费用,就将该吐丝机修复成功了。

此次自主修复,不仅取得了降本提效的好成果,更促维修吐丝机的技术能力有了长足的突破,可高效保障后续生产的稳定。
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取得新突破还有动力厂的职工们。近期,该厂制作车间接到了一项修复磨煤辊的任务。该辊是炼铁磨煤工序的重要部件,直径1400mm、厚度400mm、重1t,且中心为空心。如何修复?虽从未修复过,缺乏经验,但郝志军等职工并不畏难。结合实际,他们自主设计、制作了一套简易夹具,用来固定磨煤辊。过程采用自动堆焊机施焊,既提高了焊接效率,又确保了焊接质量,减少了焊接缺陷。
新任务新作为,郝志军他们用切实的担当做到了“守岗位、尽我责,一如既往”。在检修车间,前期,一直采用气喷式喷砂来清理风机转子、叶轮表面的结垢,过程不仅产生了烟尘,影响了现场环境;而且会给转子表面造成不同程度的损伤。

对此,钳工闫治平主动求变,创出新意,将喷砂方式由气喷式变为水沙一体式。此举的效果很是明显,既降低了过程材耗的成本,使用的是河沙或石英砂;又改善了作业环境、保障了转子的使用寿命。
新工艺新成效,在动力厂职工眼里,闫治平就是一个勇于谋变、勇于进取的“有为”标兵。而要打好降本增效持久战,需要更多这样的标兵。

