润滑设备,用漏斗注油,不仅费时费力,极易造成浪费;而且受现场环境等因素的影响,过程会使油受到污染,进而影响到设备的使用寿命。
针对问题,职工武志海主动谋变,自主设计、制作了一台微型气动注油机。过程中,废旧的灭火器筒体被他当做储油罐。随之,他将压力表、止回阀、安全阀、透明过滤器、加油管、进气管等设施,来一个大组合,制作成一台微型气泵,与储油罐相连接。“润滑时,先给储油罐中注入所需的油,然后把加油管接入设备。紧接着,启动微型气泵,这样,润滑油就会在气泵的作用下,经过滤芯进入设备。”武志海边示范,边掐算时间,相较之前,润滑一台设备的效率提升了50%。
如今,在企业“智慧生产”理念的引领下,仓储中心涌现出了诸多像这样的“智慧成果”。
3#铲车的变速箱外壳出现裂纹。常规操作是更换,但职工王凤飞没有选择“常规”,而是在自主修复上做文章。“这壳体是铸铁材质,必须一次焊接成功。”只见他小心翼翼地开始作业,一阵焊花飞溅后,一条整齐均匀的焊缝赫然出现。随后,他又认真地打磨焊缝……

变更换为自主修复,节支1.5万元,这是智慧和技术的结晶。在王凤飞看来,只有在工作中多反思、多些“非常规”,才能积累经验、锤炼智慧,掌握技巧、提高效率。
的确如此,在降本增效的攻坚期,更需探索一些“非常规”操作。只有着力避免惯性思维的影响,敢于突破定势思维,积极创新工作方式,才能取得最大效益。
职工王志光发现:挖机前轮胎的磨损要比后轮胎的严重。于是,他建议:每台挖机运行一段时间后,将前后轮胎对换。这样可使各轮胎的左右侧磨损均匀。然后,待使用一段时间后,再对前轴的轮胎换新。

实践证明,这一“非常规”操作很给力,促挖机轮胎的使用寿命较之前多了2个月,节支成效明显。
如今在中阳钢铁,探索“非常规操作”,已逐步形成常态,广大职工正以更加多元的思路和更加活跃的智慧,推动问题的有效解决,以期实现降本增效连战连捷、再战再捷。

