在降本增效过程中,会遇到许多困难。但中阳钢铁职工以最强担当彰显出了新时期中钢人的最美本色。
近日,炼铁二厂检修烧结主抽风机时,更换了一台新转子。不过,试机中却发现轴承座油封部位冒烟。随即,停机检查,只见转子甩油盘的尺寸与油封的大小并不匹配,两者间存在刮磨现象,进而导致冒烟。

要解决转子甩油盘的尺寸问题,就必须将风机再次打开,将转子拆卸下,返厂再加工、再校准……整个过程不仅耗费时间,而且预估需支出数万元。

关键时刻,液压传动设备技术协会的闫治平、刘计明等人站了出来,他们通过剖析油封结构,确立了破解难题的方法,对油封展开了针对性的刮研。最终,经过3小时的研磨,油封的尺寸达到了与转子甩油盘尺寸相匹配的效果。

在辅料厂,职工们也非常善于啃硬骨头。近期,30万t回转窑系统一直存在的拉链机部分时间空载运行的问题,已妥善搞定。
具体运行中,白云石粉最终通过拉链机依次存入1#、2#库,供下道工序使用。但在给2#库存料时,因该库距离拉链机较近,只需打开其底部的蝶阀就可完成存料任务。不过,这一过程中,拉链机依然处于运行状态,进而造成其底板与刮板间在无物料的情况下加剧了摩擦,缩短了使用周期。久而久之,既增加了电耗,又使得材料费用超支。

“这是个硬骨头,也是个烫手山芋,咱必须想方设法啃下来。”任建平、王水平、张峰等干职明责尽责,正视问题,敢于碰硬。通过结合现场实际论证推演,他们制定出了一套技改方案。

在2#库顶部中间开一个进料口,给该进料口到溜槽安装一趟管道,并在溜槽与管道接口设计了一个倾斜翻板,这样一来,当往2#库存料时,关闭翻板,使白云石粉在重力的作用下,通过翻板直接进入管道流入2#库,此时,拉链机就能够停运;如果往1#库存料,则打开翻板,让白云石粉通过溜槽进入拉链机,再输送到1#库。
经过如此精妙一改,白云石粉入库的流程有了大优化,并有效消除了拉链机的空载状态。同时,还能够大幅延长链条、刮板、底板的在线周期。

