


2月22日夜班发现2#热风炉煤气流量小,拱顶和烟气温度严重不达标,影响正常风温供应,前期就有内火砖坍塌堵塞现象,果断怀疑又是脱落造成,及时消除隐患是当务之急,于白班站班时工段积极部署进行再次掏炉作业。
热风组长卫建平首先办理票据,通知各级领导和安全员后,组织当班热风工和炉前工进入现场,同时将长管呼吸器准备到位,对讲机呼叫微机工将1#、2#热风炉全部停烧,拉开烟道闸阀,确保通风顺畅后组织人员打开人孔盖子,发现管道已经全部堵死。因为属于在线作业必须快速完成,必须在确保工艺顺畅的同时还要保障烧炉质量。于是安排掏炉人员编号等候,第一个掏炉人提前戴好长管呼吸器,待打开后要求每人作业5min不得恋战,经过多次轮番作业利用45分钟时间就完成了所有工序,烧炉后煤气流量回到了正常水平。


2月23日下午3:00开始,维修工对K2卸料小车下料口着手更换,由于长期运行,磨损严重,漏料堆积在皮带巷内,严重制约生产正常进行。经协调,白班提前将烧结仓上满,利用交接班的空档时间约两小时左右完成更换任务。
作为高炉生产的前沿阵地,原料工段K2带每天负责输送1万吨烧结矿,而烧结矿要进入高炉料仓,有一个最关键的设备就是卸料小车,串连在皮带上,根据不同物料的堆积角,使物料随卸料小车角度提升一定高度,然后通过三通向单侧、两侧或中间卸料,来回行走要300多米的皮带机轨道上,实现多点卸料,肩负着举足轻重的作用,承受着转鼓指数高达70%几的烧结矿的敲打撞击,即使平时缝缝补补,也难逃被更换。
紧张有序的检修于下午4:40分更换就绪,操作工将安全防护装置一一安装完毕,5:10正式起机上料,经操作工反应,运行效果良好,此次检修为高炉正常用料需求奠定了基础,创造了条件。

