面对严峻复杂的经营形势,中阳钢铁钢轧二厂、炼铁一厂等单位发动全员集思广益,以“省省不息”的劲头,紧盯现场降成本,精打细算增收益。
前段时间,四五高线的集卷输送系统故障率骤增,维修次数频繁。导致故障的问题搞不清楚、潜在的隐患排除不掉,一时间这“被动维修”的局面令郝虎光等维修工很是苦恼。
蹲守现场、查找问题、分析原因,郝虎光他们最终锁定了致使集卷输送系统频繁发生故障的“病根”所在。原来是立式输送小车车轮磨损严重,导致芯棒运行高度下降,并在移动中与立式输送小车装置频频摩擦,加剧了其运行的不稳定性。
“病根”查清了,如何拔除?有职工提议,彻底整修、更换已磨损的车轮。郝虎光听了觉得这并不是最佳办法,因为有280个车轮,若做一次彻底的整修,不仅耗时长,而且相当费力费钱。
可怎样做才能既解决问题又节省成本?郝虎光的目的很明确,钻研劲也很足。在把集卷输送系统各装置结构琢磨透后,他有了大概的思路:增大芯棒与小车运行的间隙,以延长磨损周期。顺着思路,关于集卷输送系统的技改展开了实施,将立式输送小车车轮的外径增加2mm,集卷输送系统芯棒两侧的承载轨下降了4mm。这样一改,芯棒上平面与小车车轮的间隙较之前增加了6mm。
改变只在毫厘之间,但收效却是显著的。无需更换磨损的小车车轮,就解决了此前存在的问题。而且,结合之前的运行情况,预估小车车轮的使用周期可由3年延长至6年。
“要下好降本棋,就必须省字当头;省省不息,才能收到实效。”当下,郝虎光等钢轧二厂的干职已养成一种习惯:先算后干,怎么省怎么干。
在炼铁一厂,职工刘燕燕“省省不息”的劲头则充分体现了中阳钢铁一线职工的拼劲和韧劲:困难越大,越能焕发出攻坚克难的斗志,敢于啃硬骨头;吃苦耐劳,迎难而上,奋力攻坚,敢于叫响“向我看齐”。
确实,大家真的要向刘燕燕看齐,因为他节支不拒小,紧盯着一套300余元的测温枪装置不放,从中省出了效益。
高炉每开口出一次铁,就需对铁水实时测温。测温时,为确保数据精准,手持测温枪的热电偶被浸入到铁水中十多秒。虽然只有短短十多秒,但热电偶根本经受不住高温铁水的侵蚀。一个班下来至少消耗热电偶3只。此外,测温枪装置隔三差五就得更换。对此,刘燕燕有疑问了。测温时,热电偶因接触高温铁水而消耗高,这很正常。可测温枪装置又不接触铁水,却是隔三差五地更换,这消耗很不正常。
“不正常!肯定是哪个环节出问题了。”刘燕燕抱着怀疑的态度,蹲守现场开始查找。经一番观察、拆卸,还真让他找到了问题所在。原来,测温枪装置消耗高的主要问题是其手持棒的丝扣损坏造成的。丝扣受高温铁水影响,材质变软,多次作业后就损坏了,进而导致手持棒与热电偶无法连接,测温枪不能正常测温。
仅仅是丝扣损坏的问题,就使得一个月至少需更换3套测温枪装置。“咱能不能自主加工丝扣?”刘燕燕的建议得到了实施,在动力职工的协作下,自主加工的丝扣被焊接在下线的测温枪装置上,试运发现,效果达预期,并不影响测温的精准性。目前,每月更换测温枪装置的费用已被省了下来,可节支1100余元。
省下这笔费用后,刘燕燕又把心思用在了热电偶上,想着能不能在这上面再省省。他进一步优化了测温枪操作规程,测温时热电偶必须浸入铁水中,但时间不得超过5秒。多番举措下来,单根热电偶使用次数由以往的1次变成了2次甚至是3次。数据显示,月较之前热电偶的消耗减少了180余根,可节支720余元。

