大数跨境

“中钢人”的自信与狠劲

“中钢人”的自信与狠劲 中阳钢铁
2018-05-31
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导读:我们必须坚持问题导向,保持降本自信,从源头抓起,早防早治,以敢抓的狠劲,抢占创效的“制高点”,稳住确保生产稳顺的“定盘星”。

当下,中阳钢铁各单位干职齐心协力,攻坚不畏难,以切实的措施攻稳产之坚、克降本之难,把生产攻稳、把成本攻低,守住了企业效益稳产的“生命线”,做实了降本增效稳产大文章。

在炼铁一厂,运输原料的1#、2#皮带是保障高炉用料的“生命线”,至关重要。可前些日子,该“生命线”查出隐患了,让高炉维修班的王军军、杨磊、王志勇等职工出了一身冷汗。

2#皮带小车的行车轮有2个磨损严重,而且有1个已完全变形,导致小车在运行中来回摆动,稍有不慎即会脱轨。如若这种情况发生,整个烧结区域就会停机,影响高炉的稳定运行。

情况越是紧急,越需淡定。杨磊他们立马对行车轮实施更换。可谁知又缺乏备件,真有点“屋漏偏逢连夜雨”的窘况。巧妇难为无米之炊,没有备件,将行车轮拆卸下也于事无补。正当大家看在眼里、急在心上、一筹莫展之时,杨磊提出建议,“对行车轮进行补焊,将磨损掉的部分补上。

“行车轮轮缘还有一定的厚度,针对变形严重的问题,先热处理再整形,恢复轮缘后,再进行补焊,把磨损部位补完整,并在焊接面实施堆焊,以增强耐磨性。”杨磊一口气将自己的思路阐述了一遍,随即得到了大家的赞同。

时间就是效益,大家明确分工、大干快干起来。“如果是更换行车轮,至少需耗时5-6小时、支出1.2万元;但现在用时不超1小时,便恢复了生产。而且,照此法修复后的行车轮,使用寿命至少可延长1倍。”变更换为自主修复,成效是显而易见的,杨磊他们在担当有为中彰显价值,在算账比对中愈发自信。


“如今,企业经营压力大,大家都很清楚,并在用切实的行动积极响应公司的号召,能回收的废旧零件尽量回收,能二次利用的材料不再领用,能自己制作的工器具就自己制作,能修复的设备绝不更换,都希望力所能及地为企业降本增效尽一份力。”王志勇谈起高炉维修班的降本增效工作,很是自信。

正因为这股自信,他在降本增效过程中始终有着一股狠劲。面对一直悬而不解的“皮带被划伤”的问题,王志勇竟把掉落在皮带上的铁件挂在了站班室的墙上,以鞭策大家“不解决问题不罢休”。

“有时,一周内竟能连续发生2起皮带中度划伤事故。”“皮带溜槽属半封闭装置,受24小时连续带料作业的影响,不便于检查和检修维护。而溜槽内的衬板、导料槽因腐蚀和物料冲击,易脱落。这是造成皮带划伤的主因。”王志勇他们不仅意识到问题的严重性,而且分析清楚了问题的根源。可到底该如何解决问题?

“转变思维,不被问题牵着走,把解决问题前置化,在问题发生之前,我们就把‘铁件’这一划伤皮带的隐患消除掉。”王志勇提出这样的思路,以溜槽为突破点,将其正面全部切割掉,制作成两个扇形式的平开门。这样一来,整个溜槽的内部就暴露无遗,利于随时检查。同时,在溜槽中部增设合适孔径的篦子,既不影响焦炭的过料量,也能将杂物拦截在篦条上。

此举大善,未再发生杂物划损皮带和堵塞高炉皮带料咀的问题。目前,该法已被推广应用在烧结工序的7条皮带上。

道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。可别小看“皮带划伤”事故,据设备处统计,2017年,全厂因皮带划伤而造成非计划停机的事故有11起,处理每起事故需60-90分钟。

时间更是“伤不起”的成本。对此,设备处在将皮带划伤事故纳入违章操作进行考评的同时,要求各单位着力规范现场管理,尤其是料仓、料场周边的工器具存放,必须实行定位置管理,确保不带入物料中;倒运物料的车辆必须勤检查车斗,防止倒运废钢后遗留有杂物,带入物料中。

小问题不理,或许就会打乱生产的节奏,成为效益流失的大漏洞。因此,我们必须坚持问题导向,保持降本自信,从源头抓起,早防早治,以敢抓的狠劲,抢占创效的“制高点”,稳住确保生产稳顺的“定盘星”。


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中阳钢铁
介绍山西中阳钢铁有限公司及公司运营情况,展示企业和员工风采
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