变革从小处突破 效益靠细节增强
小改小革是企业降本增效的最有效途径之一。一个看似不经意的改动,却能带来不少收益。中阳钢铁钢轧二厂四五高线职工贺建峰的一个小改革就起到了这样的作用。
前些月,贺建峰在巡查设备运行情况时,发现这样一个问题:当线材通过散冷辊传输至集卷筒区域时,在集卷中受到了一定的阻挠,而且如果收集速度过快,还会出现收集乱的问题。
可别小看这一问题,能够影响到成品的包装形象。对此,贺建峰想,问题应该是出在集卷筒步料器上。于是,针对现状,他决定对其结构进行改造,将其边缘切割5—6cm。
未费吹灰之力,就这样一个小改动,竟使得线材在散冷辊传输、收集等流程变得更为顺畅,未再出现“卡壳”的问题。而且,通过一段时间的跟踪,数据显示,经过实施这一番小改,更收到了意想不到的效果,轧速较之前提升了2秒。
时间就是效益,这2秒可使得每天能够增产20多吨。可见,提质增效的成果就是从类似这样的小改动中“抠”出来的。

在炉料车间,职工们则针对袋除尘风冷机冬季运行中存在的弊端,实施了一番改造,收效明显。
30万吨回转窑袋除尘风冷机在运行中,会使部分粉尘脱落在其底部的锥形体料仓中。随后,仓内粉尘再经电动螺旋卸料阀放入拉链机并输送至罐车,供下道工序使用。这看似连贯的工艺流程,在冬季却不怎么顺畅。尤其是进入数九寒天,气温极低,高温废气进入风冷机内,极易产生水蒸气,致使流入料仓的除尘粉密度增加,频频出现堵塞螺旋卸料阀的问题,加重了电机负荷。
更恼人的是一旦时间过长,除尘粉就会在料仓内壁上越结越厚,给清理工作带来了一定的难度。在密闭的有限空间内,用锤子、铁锹清理,整个过程相当费时费力,而且对螺旋轴的使用寿命造成了不利影响。面对问题,赵银生、许艳武等干职对症施策,决定将电动螺旋卸料阀改为手动插板阀,通过人工操作插板阀,左右调节阀门开度来卸料。
此项改造不仅充分利用了铁板、边角料、螺丝等废旧材料,节省了材料费用,而且有效解决了此前存在的问题,更为明显的效果是操作运行中可降低电耗。大家算了一笔账,月较之前可节电1500度。

