时下,“五小”已成为各单位挖掘每一名职工创新潜能、实现自我价值的平台,不但让企业立竿见影地看到了经济效益,而且打造出了一支靠得住、过得硬的技术力量。设备处职工岳晓明就是这一股力量中的佼佼者。
一直以来,岳晓明把设备改造、工艺优化等领域作为了开展“五小”的着力点,做到影响生产稳顺的问题出在哪里,“五小”的成果就创在哪里。这不,针对煤业各矿皮带刮料器在运行中存在的弊端,他又精准发力,创出了实效。
目前,各矿在线的皮带刮料器均为等腰三角形结构,长期运行,其底部积附物料严重,导致刮料作用不给力,将料分刮至皮带两侧落地。这样一来,就需专人清理两侧的物料。而且,皮带输送机较长,每个顺槽约长1800米,清理时不仅耗费人力、效率低,而且在往复穿梭中增加了事故风险。
为解决皮带堆料、堵料、跑偏、划伤等问题,岳晓明巧动脑筋,应用杠杆原理,自主研制了一台二级刮料器,由框架、支架、刮料器、配重件组成。其中,框架为矩形框架,其前端为圆心角30°—45°的圆弧端,且与皮带输送机机头滚筒相匹配,还安装了与皮带相平行的一组刮料器。该组刮料器分一级刮料器和二级刮料器,由上至下依次置于圆弧端。框架中部两侧设置与之相活动连接的支架,后端设置配重件。运行中,可根据运输的物料来选用刮料皮,能够上下调节;据刮料效果来灵活调整配重,进而确保皮带顺畅运行。
通过试运,自制的刮料器运行效果良好,彻底解决了因漏料带来的诸多不利因素,在保证皮带正常运行的同时,使用寿命较之前可提高30%,预估可创效210万元。而且,能够在其他工序推广应用。
小发明解难题、创实效。当下,像岳晓明这般的职工还有不少。他们着眼“五小”,围绕安全生产、作业效率提高等方方面面开展技术攻关和技术创新,成果逐步增多,成为了各单位提质增效、应对成本压力、破解经营难题的生动画面。
“五小”不小。在岳晓明等职工看来,在当前降本压力加大的大环境下,“五小”活动虽然是从一个“小”倡导而来,但凝聚的是职工的大智慧、展现的是职工的大作为。因此,全员要着眼于小处,主动钻研、积极作为,才能汇聚出更多更大的创新成果。

