
一直以来,中阳钢铁各单位高度重视职工的小改造、小建议、金点子,建立了合理化建议、技改创新常态化激励机制,为创新成果推广搭建了平台,形成了职工创新智慧竞相迸发、创造潜能充分释放、创新成果大量涌现的局面。

在焦化厂,受筛焦地面除尘站除尘管道、集尘罩等设备设施占地大等因素的影响,倒运焦粉的车辆不能够完全进入放焦范围,导致每车车斗的前半部分都未装满,只能载10余吨。这样就明显增加了倒运频次,增加了费用。针对这一情况,二车间备煤工序职工大胆实施改造,变革下料方式,将闸门由鄂式改为垂直式,并在下料部位增设了一条长1米的倾斜溜槽。具体运行中,焦粉在垂直下落冲击力的作用下,通过溜槽被顺利送至车斗的前半部分,进而保证了装车的满装。目前,每车较之前可多载3吨,促焦粉每日的倒运频次由13车减至10车。
“通过改造,目前,炼焦上升管的水封退水已实现循环利用,此举既解决了退水的排放问题,又减少了新水的损耗。”二车间炼焦工序的职工再一次用小改小革创出了实实在在的效益。改造中,他们增设了高位水箱、循环水泵、管道及阀门等设施,将流入地下室上升管盖的水封退水,用循环水泵抽至上升管高位水箱,再通过高位水箱供入水封。这样周而复始,便达到了循环使用、满足上升管工艺需求的效果。目前,18组上升管每小时可减少新水消耗680升。
为减少和预防熄焦车走行误操作事故的发生,二车间炼焦、动力的职工们瞄准问题,强化协作,分别在两座焦炉焦侧的熄焦摩电道末端增设了分段停电电源。此举是应对人为误操作的应急措施。发生误操作时,可通过末端断电摩电道,及时隔断熄焦车在所处分段的走行,防止其行出熄焦摩电道。“这一小改,在有效消除设备缺陷的同时,可保障熄焦车运行更安全、更稳定,为安全操作添了一道屏障。”操作们点赞道。
“小改造、小建议等‘五小’活动就是创新的源泉,它能把职工们的干事激情和聪明才智汇聚成创新创效的汪洋大海。”在焦化厂全员看来,随着大家创新意识的提高和“五小”活动的持续深入开展,其能量和效应将会不断地发育、酝酿、激荡、喷发、释放,必将收获更加丰硕的成果。


