“只要奔着问题去,盯着问题改,就没有攻不下的‘山头’。”时下,中阳钢铁干职抓住“重点”、攻克“难点”,善用智慧、活用技术,促降本增效活动走实走深,降本增效成果在现场竞相迸发。
在热电厂,3#锅炉出渣系统变频器一直存在着电气元件使用寿命短等问题,特别是在夏季,还常发生跳闸现象,影响了锅炉的稳定出渣。如何消除弊端,确保设备稳定运行?职工冯伟带着问题思、盯着问题改。

结合现场实际,他这样分析:设备整体布局不甚合理,致使变频器在运行中无法及时排散热量;出渣排出的灰尘进入了变频器柜,使得积尘严重,影响散热。
“散热不畅是影响电气设备安全稳定运行的危害之一。既然散热不畅,那就在‘畅’字上做文章。”冯伟借鉴空冷系统的冷却方式,想着给出渣系统也设计、制作一套风冷装置。
想到做到,他在变频器柜顶部增加了一个闭式通风口,并连接了一台抽风机。这样,即可根据变频器的启停,将柜中的热量和灰尘同时抽出。
目前,变频器柜中的温度始终保持在23℃,有力保障了设备的稳定运行。随之,电气元件的故障率下降了80%。
问题面前,必须善思善为,这是热电厂职工的共识。他们不小视任何问题,也不容任何问题扩大化。
关于皮带机液偶法兰与电机轴套连接处开裂的问题,一直是职工闫建益的“心病”。起初,发现开裂时,他先是采用补焊的方式,进行“补救”,后又更换新法兰,但效果不佳,在线3个月后,开裂问题又出现了。

“问题重复、频繁出现,只能说明处理办法不当。”在自言自语中,闫建益耐着性子,重新梳理设备原理、剖析运行工况,并进一步优化了问题的整改方案,给法兰和轴套之间加装三角筋板,通过筋板的连接,使法兰与轴套合二为一。
实践证明,这一方法是可行的,不仅有效化解了开裂的问题,而且促法兰在线周期较之前延长了50%。

