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坑”企业效益、个人利益?治!治!治!
他们细算了笔账,一个月若更换3次,成本就会超计划的一半。为减少支出,他们只更换了变形严重的个别辊子,不过又给自己挖了个“坑”。变形后的辊子与其它辊子不同心,运行中链条受力不均,导致频繁断裂。仅因为这一问题,月至少造成非计划影响50分钟,轧废、不合格品超6吨。
在马月平、乔建国等职工看来,只要这些“坑”埋不住,就会不断地“坑”企业的效益、个人的利益,必须想方设法埋“坑”。他们想到:倘若把变形的散冷辊子修整一番,实现重复利用,既可降低材料成本,也能避免被“坑”的恶性循环。照常理,金属材料整形的办法就是加热,可如何实施,大家也没有具体的方案,只能摸着石头过河,在一高线加热炉旁制作了一座小型的炉子,通上高炉煤气进行试验。
看着熊熊燃烧的火苗,他们恨不得一下子把辊子加热得通红,可一切并不像想象中那么容易。当辊子加热1小时后,大家一看,只见辊子并不是被烤得通红,而是被熏得黑乎乎的,而且,用手一摸只能感到微微发烫。
见状,大家陷入了沉思。“这情况应是煤气燃烧不充分导致的。”“加热炉加热钢坯时,还要通入空气。咱只靠煤气燃烧,当然达不到理想效果。”你一言我一语中,自制的炉子多开了8个风孔,还接了台风机。再次试验,只见将近1.5米长的辊子只有约20厘米的部分稍微发红,其他部分则一如原色。还是炉子不给力,再改,调整烧嘴孔隙,尽可能地均匀优化风煤配比;调节火焰喷嘴与辊子的距离,用外焰加热。继续试验,2个小时后,辊子被烧得通红,经千斤顶一整,弯曲部分被修复笔直。
目前,变形的散冷辊子已被大家成功修复,上线运行效果达预期。不过,马月平他们并不满足于此,想着进一步提高加热效率,从而提高修复辊子的效率。
给炉子扩容,改用热风烧煤气,将烧嘴由4个增至8个……在你一条我一条的建议中,持续改进中的自制的加热炉的加热效率显著提升,一次可加热辊子5根。
“变形的散冷辊子实现再利用,月可节支1万余元。而且,因链条断裂而造成的影响、轧废等问题大幅减少,促月较之前可多创效4万余元。”“坑”被埋上了,效益自然提升了。
眼下,三高线职工正全面梳理各环节存在的“坑”企业效益、个人利益的问题,掀起了一场专治“坑”、降成本的攻坚战。

