精益于心、改善于行
“要修补大壕了,可这140挖机又‘罢工’了。”
“上次,刚修复了挖机的破碎锤、主泵,花费10万余元,这还没用一个月!”

针对挖机频频受损的问题,中阳钢铁炼铁一厂组织力量,进一步在摆问题、查根源、拿措施上发力。
“挖机长时间在炉前作业,受温度高、环境较差等因素的影响,液压油品质会不断下降。这应是导致其破碎锤和主泵使用寿命低的问题根源。”职工张小军一边分析,一边制定定期更换液压油滤芯的操作制度,即挖机每作业一次,就需更换滤芯一个。
即使这样耗物耗时耗力,实际效果也不尽人意。挖机还是时不时地出现“罢工”现象。面对这一情况,张小军不禁深思:炉料车间、炼铁二厂的挖机也同样作业环境恶劣,但并不存在类似的问题。可见,问题的根源并未真正找准。于是,他把目光集中在了挖机液压系统上。
一时缺乏妥善的改进思路,在翻阅挖机使用说明、对照其它单位的挖机使用方法后,张小军又把着力点放在过滤液压油上,以提高油品品质。挖机每作业一次,便滤油一遍。这样一来,虽然耗时耗力,但问题有所改善。对此,张小军也深知:这并非长久之计,还是得在液压系统上做文章。而且,在张小军看来,面对问题,必须要做实精益诊断、精益改善,否则,根本不可能有效解决问题。
“何不给液压系统增设一套过滤器?”顺着这一思路,张小军决定在回油管路上增设过滤器,运行中则根据液压油等级及时更换相应精度的滤芯,这样即可实时提高液压油质量,从而避免在循环过程中导致其油品下降的问题。
说干就干,在张小军的策划和组织下,结合现场实际,过滤器被安装在了挖机平台上。小改小革创实效,目前,增加了过滤器的140挖机“大焕生机”,不仅作业效率大幅提升,省去了作业一次、滤油一次的“大费周章”,而且破碎锤、油泵等的使用寿命较之前延长了3个月。
事实上,在炼铁一厂,像张小军一样喜欢摸索既省劲又省时工作方法的职工还有很多。几乎每一个职工都有着深刻的降本增效意识,大家着力于岗位、着眼于细节,精益于心、改善于行,虽然仅是小小的改良,但是每个岗位的改善都会影响炼铁一厂这一大家庭的发展。现如今,降本增效已俨然成为炼铁一厂给自己定下的长期目标,犹如一场没有终点的马拉松。
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