“又蹲在那干嘛?‘图谋不轨’呀!”看着冯睿蹲在一高线中轧机前左瞅瞅、右看看,工友们不禁打趣道。
确实,冯睿在“图谋不轨”,因为他前些日发现一个问题:一高线400中轧机的调整机构受冷却水、润滑油的侵蚀,零部件生锈严重,下线装配调整辊缝时全靠职工用死板手调节,既吃力,又费时,影响中轧机的正常备用。所以,便想着做一番提效的改进。
可如何将这“图谋”变成实实在在的效果,冯睿可动了一番脑子。他把主意打在了下线的SEW减速机上。
顺着他的“图谋”,SEW减速机1台、Φ160槽钢10米,被加工成联轴器12套。这样一来,SEW减速机联轴器便替代了400中轧机的原压下蜗轮箱联轴器,SEW减速机替代了人工调节。
数据显示,改造后,在装配质量不变的前提下,调节辊缝的时间由6小时缩短为1小时,装配效率提高了80%,有效保证了一高线中轧机的充分备用。
当下在中阳钢铁钢轧一厂,像冯睿这样面对问题、“图谋不轨”的职工还有很多。他们围绕问题想办法、找出路,让一个个问题成为了保效创效的“金点子”。
三高线散冷加速短辊自开产以来,一直存在轴承受损率高的问题,导致轧废、非计划影响时常困扰着稳定生产。对此,作为包机人,职工任吉平有时候在岗8小时将近有一半的时间在辊道旁观察。见状,工友们也逗他欲对散冷加速短辊“图谋不轨”。
玩笑归玩笑,但大家对任吉平的那股“图谋劲”很是佩服。最终也是功夫不负有心人,任吉平找到了问题的症结所在。他发现,该加速辊道只使用了一盘22210轴承,其承载负荷较重,而且安装部位隐蔽,生产过程中难以检点其润滑、运行情况,损坏几率高,一旦损坏就需停顿1小时进行更换。
既然问题症结找对头了,那就根本难不住任吉平。只见他用3盘UC209轴承替代了之前的1盘22210轴承,并调整了轴承的安装部位,此举既减轻了每盘轴承的负荷,又利于点检。
改造后,效果达预期,故障率大幅降低,最重要的是能够及时发现轴承磨损等问题,可预见性地利用停顿时间更换,避免了非计划影响。

