“只有制定出切实可行的措施,降本增效行动才能扎实有效地推进,才能取得预期的成效。”在中阳钢铁焦化厂广大干职看来,措施基于实际,必须突出精准、扭住关键,将智慧和力量放在重大问题、重点工作上,要抓住不放、一抓到底,直至取得突破。这样,才能取得主动权,使各项工作更加协调一致,更加富有成效。
此前,针对生化压滤机运行中会产生大量废水的实际,为从源头控制污染,该工序的产能一直受限。面对现实,焦化厂立项攻关,既要打好污染防治攻坚战,铁腕守护好蓝天碧水净土;也要向产能要效益。
攻关中,该工序按照“突出精准、扭住关键、紧盯问题、扎实整改”的思路,实施了一系列改造措施。例如,改造排水管路,将废水直接引入吸水井,进入生化系统再处理,消除了压泥分离水不能够回收的问题;给泥仓增设围堰,确保压滤机后的污泥全部落入泥仓,并制作污泥接收槽,便于叉车将污泥倒入煤场。
措施得力有效,现场环境良好。当前,生化压滤工作有序开展,以往压滤现场废水四溢、职工费力清理现场的现象不复存在,压泥量由每月4t增至每天3t。
压滤工作的改进不仅使环保绩效取得突破,而且促工艺有了显著优化,浓缩池污泥得到有效处置,好氧池排泥不再受限,目前能够根据好氧池SV30适时组织排泥,可为干熄焦投运后生脱出水满足炼铁冲渣所需,创造有利条件。
在制氧厂,广大干职也是将“突出精准、扭住关键”贯穿于制订方案和推进降本增效的全过程,找准过程存在的主要矛盾和矛盾的主要方面,着力提高解决问题的针对性和实效性。
一车间循环冷却塔冷却散热效果好,且对水质要求不高。但今年以来,受多雨等因素影响,陈家湾水库水的浊度一直较高,进而导致一车间水泵房原水浊度严重超标,循环水质浊度远超标准20NTV、高达200NTV,总铁指标远高于标准1.0mg/L、达2.21mg/L。时下,这一恶劣情况,已严重威胁到设备的安全稳定运行。若不及时改善,将会影响整个机组的安全。
对此,制氧厂紧盯问题抓整改,决定在原水进口处安装大型石英砂过滤器,降低冷却水浊度。但考虑到成本问题,利旧利废成为了该厂解决问题的首选。经过几番搜寻、协调,钢轧二厂一台闲置许久的直径3.2m的石英砂过滤器被“征用”了。随即,职工们加班加点清理了其中的19吨废旧石英砂,将过滤器安装就位,分类填装了新的硕石、石英砂。
目前,该石英砂过滤器正在调试中,正式投运后将会有效改善一车间循环水浊度,同时可节支20余万元。
突出精准、扭住关键,持之以恒、全力攻坚。目前,中阳钢铁各单位广大干职实干、苦干,把影响安全、成本、环保、质量等方面的重点问题牢牢抓在手上,主动出击、贴身紧逼,有力推动了降本增效、提质增效、挖潜增效见实效、创实绩。

