“用功在哪里,哪里就有成效。”这是中阳钢铁钢轧二厂等单位的干职实践出来的理念。
前些月,钢轧二厂副厂长王二伟在混铁炉兑铁槽上下起了功夫。因为混铁炉翻铁时,常会出现翻铁卡壳、铁水外溢、红烟外冒的问题,已影响到稳定生产、现场环境。所以,对问题高度敏感的他思谋着做一番改进。
怎么改?他想着:“如果不给兑铁槽增设盖板,改在其中增一道‘隔墙’、设在槽子与咀子之间,能否改善问题?”随即,他组织职工大胆展开技改,在“隔墙”的下方左右两侧开孔,使铁水从开孔处流出。
边改边试验,结合多次翻铁兑加作业过程发现的问题,王二伟他们又针对性地做了些细节性的优化,最终达到了预期效果,取得了较好的经济效益和环保效益。
通过跟踪、对标、核算,王二伟总结发现:此次改造兑铁槽内部结构,虽然每季度需增加成本4800元,但从长远来看,每月至少可较之前减少铁水抛洒造成的损耗10t,每季度可节支1.05万元。而且,兑铁槽的消耗每月可减少1个、节支2万元。
“兑铁槽的降本效应不止于此,还有现场环保治理水平的提升、混铁炉炉衬寿命的延长等,都是看得见的效益。”王二伟他们在算账中形成一个共识:要用敏感度和责任心去发现降本,用功夫和创新去实现增效。
确实,用功在哪里,哪里就有成效。制氧厂职工李海荣把功夫用在了修旧利废上,以切实的行动和实绩赢得了“降耗能人”的称号。

前期,在6000m3/h机组电加热器的检修中,大家发现有一组电加热器的加热温度不达工艺要求,所以提议彻底更换。对此,李海荣持不同意见,他说:“加热温度不达工艺要求,应是部分加热管出现问题所致,无需彻底更换,其中好的加热管还可二次利用。”于是,彻底更换便变成了部分更换,随之更换过程也繁琐了许多。
电加热器中的21支加热管被全部拆除,然后,李海荣他们一支一支地测量,测加热管的直流阻值、对地绝缘阻值,最终发现仍有9支有利用价值,需更换12支。
从更换21支到更换12支,过程繁琐了不少,成本却降下来了,此举可节支9000余元。这就是用功的实效,更是责任的力量。
近期,又是在二车间20000m3/h机组的检修中,李海荣他们再一次下足硬功夫,赢得了节支降耗的大实效。
检修中,升级改造水泵房的断路器,按计划是需淘汰原母线、重新制作母线。面对设备供应商提出的改造方案,在具体操作中,李海荣、刘中平两人不禁犯起了嘀咕:“原母线咋就不能利用?咱要不先试着用原母线?”
随后几天里,他们将重200kg的新断路器多次安上拆下,不厌其烦地细致测量安装位置、调节断路器底座、调整原母线,最终硬是利用原母线将新断路器安装就位。这样便将前期准备的长36m的铜母线省下了。
从换新到坚持用旧,过程辛苦了许多,支出却省下来了,此举可节支1万余元。这也是用功的实效,更是担当的力量。

