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这样干才能干出样子:下真功、使真劲

这样干才能干出样子:下真功、使真劲 中阳钢铁
2019-08-16
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导读:“只要使真劲,就没有降不下的成本。”中阳钢铁各单位职工用切实的行动表明:降本增效必须下真功、使真劲。唯有这样


“只要使真劲,就没有降不下的成本。”中阳钢铁各单位职工用切实的行动表明:降本增效必须下真功、使真劲。唯有这样,才能见真效。

近期,辅料厂各回转窑工段在优化绩效分配细则过程中,将各岗位成本系数纳入其中,作为了考评个人的关键绩效指标。这一措施的实施,瞬时激发起职工们挖潜降本的干劲。这不,在30万t回转窑磨灰机工序,职工们盯准了给料皮带这一易损材料,展开了攻关。


给料皮带每天输送煅烧后的高温熟白云石超800t,平均在线周期仅8个月。“要解决易损这一问题,当先改善其作业环境,但不现实。那咱只能从修旧利废等方面着手了。”职工张应平提议道,并仔细观察下线皮带的磨损程度,发现多是中间部位受损严重、边缘之处则完好。紧接着,他又献一策,用“缝补法”延长皮带的使用寿命,即将下线皮带的完好处裁割下,缝补至运行皮带的受损部位。


实践证明,此法甚好,预估可使得皮带的在线周期较之前多4个月。这样一来,每月可减少皮带费用240元。


使真劲,见真效。辅料厂职工在绩效制度的倒逼下,不仅逼出了降本干劲,更逼出了降本实效。在炼铁一厂,同样也是在废旧皮带上巧做文章、巧使真劲,职工们亦是创下了实实在在的成效。


受焦炭中水分的影响,焦炭振动筛的溜槽及其衬板不耐用,常需修补、更换。然而,更换不易,每块衬板足有30kg,过程还需清理焦料、打磨底板,相当费时费力。对此,职工韩文杰巧施策、出实招,以废旧皮带代替衬板,并在溜槽两侧、下料口增设了皮带,用来缓冲,减少焦丁、焦粉对溜槽的磨损和冲击。


“这一法子的效果超好,既榨尽了废旧皮带的‘剩余价值’,铺于溜槽内可保障稳定生产2年之久;又省下了一大笔开支,年可节约衬板费用21万余元。”职工们纷纷给韩文杰点赞。

在轧钢二厂,针对四五高线钢耗长期居高不下的窘况,职工朱小龙在现场下起了真功夫、苦功夫、硬功夫,在反复琢磨、试验中,将攻关的着力点聚焦在飞剪上。在满足生产工艺需求的前提下,他将3#飞剪的剪刃角度由322Deg调整为144Deg。


下“实功”显实效,经过这一番调整,该剪的切头长度由1600mm缩短为200mm,促钢耗降低明显。

“只要把劲使在恰当处,就一定能够达到降本增效的目的。”这是焦化厂职工在攻坚克难中总结出来的心得。


水份是精煤的重要指标。如何降低水份,一直是洗煤工序攻关的方向。具体攻关中,该工序干职把攻关的着力点集中在了降低煤泥离心机水份上。

煤泥离心机作为处理粒级0.3-0.5mm煤泥的关键设备。实际运行中,水份波动幅度较大,约在9-25%。为降低水份,大家集思广益,多头思路出发,在离心机刮刀、筛篮、筛板等方面不断做试验性调整,边调整边对比,最终找出了影响水份的关键点,即筛篮与刮刀的间距。而且,总结出了合理的调整方式:当其间距在3-5mm时,煤泥离心机脱水效果最佳,水份范围控制在9-14%。

看似简单的一个间距调整,洗煤工序的干职不懈攻关了一年,做试验20多次。目前,已收到了沉甸甸的成果,精煤水份降低了1%,离心机筛篮使用周期延长15天。

在此次攻关突破中,洗煤工序的职工们还摸索出了一套经验:一是要善于统计数据,只有科学的数据,才能支撑工艺的变革;二是要勤于学习专业知识,只有从专业的角度出发,才能挖掘出设备的功能;三是要强化团队协作,有了攻关目标,关键在于执行,只有团队的协作,才能取得最后的成功。

     “下真功、使真劲、见真效,降本增效工作就是要这样干。”中阳钢铁的广大职工不仅喊出了号子,更干出了样子。

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中阳钢铁
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