在降本增效工作中,各单位干职坚持问题导向,念好“改”字诀,该做的马上做,该改的马上改,不要等待观望,进而推动生产经营呈现出了基础“实”、成本“低”、质量“高”、成效“好”的良好态势。
这不,炼铁一厂职工正是念好“改”字诀,才解决好了现场的“难”为事。
面对高炉槽上小车下料口衬板消耗居高不下的被动局面,王志勇等职工从严从实从快抓好整改,确保问题坚决改、彻底改、改到位。
王志勇他们从细节入手,仔细检查、核实每一块衬板的磨损情况、在线时间,发现:每块衬板的磨损部位都一样,而且,同类型衬板的使用寿命除槽上小车下料口的之外,其它的均能够长周期在线。于是,从这点着眼,他们探寻出了两个结论:一是下料口区域的烧结矿流速快、落差大,对衬板造成较大的冲击力;二是该类衬板相对烧结矿而言,耐磨性较差。
摸清情况,找准根源,合力攻坚。王志勇等对衬板及槽上小车下料口展开改造,将衬板改为厚40mm、开槽条形的镍合金耐磨衬板,给下料口增设了阶梯式料打料板,减缓了烧结矿的下料速度,并把下料口的衬板门由嵌入式改为开闭式。这样一改,效果出奇的好,衬板的使用寿命由1天延长至15天;更换数量由每次4块降至2块,并且实现了在线作业,用时较之前缩短了20分钟。
念好“改”字诀,改出实效来。各单位在一次次的真改实改中,把整改问题的成果转化为了推进现场安全稳定、高效低耗生产的有效对策与生动实践。


