大数跨境

他们说,“微利是图”!才能“抠”出“金疙瘩”

他们说,“微利是图”!才能“抠”出“金疙瘩” 中阳钢铁
2019-11-26
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导读:他们说,“微利是图”!才能“抠”出“金疙瘩”时下,中阳钢铁各单位职工从小做起、不拒“微利”、下足力气,用切实

他们说,“微利是图”!才能“抠”出“金疙瘩”

时下,中阳钢铁各单位职工从小做起、不拒“微利”、下足力气,用切实的行动交出了一份份可圈可点的“成绩单”。

维修车辆缺乏称手的扳手,拆卸氧压机阀座顶丝没有专用的器具,这根本难不住现场的职工。他们个个都是有心人,在作业过程中,发现哪里不尽人意就改哪里,用双手改造它,用智慧解决它。在这种状态下,对生产工具、工作环境的牢骚、抱怨等负面情绪就转化成了创意。创意实现后,就是实实在在的降本提效的成果。

仓储中心职工王宝清发现有10多个大型扳手磨损严重,影响维修效率。随即,心中就滋生出一个念头:“能否自制?”想到这里,他便在废旧堆中“淘宝”,废旧的铁板、撬棍经一番切割、焊接、打磨后,被制作成了2套规格30—50的扳手。

涓涓细流汇成金。此举节支金额虽然不大,但大家都能够像王宝清他们一般,有一双省钱的手,就可从废旧资源中“抠”出“金疙瘩”来。

在制氧二车间,韩海耀、史学明等职工都觉得维保6000m3/h制氧机组,拆卸氧压机阀座顶丝最费时费力。究其原因,就是没有专用的拆卸器具。怎么办?韩海耀他们用“自制”勇破难题。自主设计绘图、搜寻可用的废旧材料、切割打磨……有了自制的工具,拆卸阀座顶丝易如反掌,有效提高了维修效率。

“自制加工、修旧利废已成为我们维修班的‘班风’。而且,我们崇尚‘微利是图、斤斤计较,怎么省就怎么干’。”制氧二车间的职工在持续加大自制加工、修旧利废的力度中,创出了实效。

为让降本增效工作创出更大的成效,动力厂、设备处等单位则在不断提高检修服务能力、扩大自主维修战果上寻求突破,坚定不移地唱响了“能修不换新,能用不淘汰,能省不浪费,能自主不外委”的“降本经”。

数据显示,每次外委维修超细粉生产使用的磨盘、磨辊,至少需7天、支出7.5万元。面对这种情况,动力厂制作车间焊接部义不容辞地挑起重担,通过不断钻研,自主摸索出了一套堆焊修复的维修方案。而且,较之前可缩短检修周期4天、节约检修费用6.5万元。今年以来,该部已维保磨盘、磨辊6次,可节支39万余元。此外,该部还大胆创新工艺,大幅降低了修复夹锭钳的费用。近两个月来,已修复3台。

“自主干,促降本增效工作越干越有劲。”动力厂职工这样说道,设备处职工亦有同感。在他们看来,只有算好账、下足力、自主干,才能确保降本工作取得实效

在二体系检修中,轧钢二厂需吊装一台重33t的交直流电机,可现场天车的最大载荷量只有20t,显然不能够满足需求。制定检修方案时,“将吊装工作外委”的建议摆上了案头,但设备处职工算了一笔账,外委约需支出20万元。于是,“自主干”成为了大家的共识。经过一番讨论,用2部天车(20t+10t)配合吊运的方案出炉了。为确保吊运万无一失,设备处精心组织筹划了测算吊具承重点和挂钩点、加固承重部位的钢结构、统一现场指挥信号等前期工作。吊运中,2名天车工灵活操作,采用“一档配三挡”的方式,保证了吊运速度的相互匹配,顺利完成了此次吊运任务。

下足力气自主干,降本增效成效足。各单位职工用“自己的账自己算、自己的活自己干”的担当,算出了降本空间,干出了增效实绩。



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