日前,中阳钢铁轧钢二厂五高线再创日产量新高。这是该产线实施夹送辊及其电机、吐丝机及其电机共用底座“分离”技改后轧速提至107m/s,取得的新成效;更是轧钢二厂打好提质增效组合拳、强力推动理念在一线落地生根,促使效率最大化而结出的硕果。
去年以来,轧钢二厂坚持问题导向,以“有效的生产时间绝不能浪费”这一理念为指针,紧紧围绕提质增效的目标,聚焦四五高线,实施了一系列行之有效的措施。
靠“啃硬骨头”闯出提质路。一直以来,钢耗指标不理想,严重制约着四五高线的效益。问题面前,该厂上下精准识别、科学应变,成立了“头尾耳子攻关组”。过程瞅准张力这一形成头尾耳子的根本原因,持续对比、分析实际运行数据,“软硬兼施”,采取了一系列优化张力的措施。例如,制定了一班三抽查轧线监管制度,即动态抽查运行中的堆拉关系、料型控制、导卫、轧槽,以确保料型始终受控;缩短了传动系统的自动恢复时间,以增强速比、优化硬度;更换了在线影响机架转速稳定的编码器,投运了此前闲置的1#、2#活套。“只要敢攻关,就没有迈不过去的坎,就没有啃不动的‘硬骨头’。”这是轧钢二厂在不懈攻关中得到的启示。目前,成品头尾耳子已由8-14圈缩减至3-9圈。
靠“精施策”创出保质路。为保证成品的断后总伸长率达标,四五高线预精轧的轧后温度控制在了950±20℃范围的中下线,但较低温度又会使线材的抗拉强度浮到360—380MPa,不达小于350MPa的最佳要求。针对这一问题,张亚飞等干职集思广益,在不断探索中,对加热段、均热段、出炉、预精轧后、精轧后、吐丝后的温度作了一番更精确的优化。此举使得成品在总伸长率大于30%的同时,屈服强度也保持在340MPa。当前,该温度制度已固化,并高效执行于生产组织中,可有效保证产品性能符合市场需求。
靠“治顽疾”蹚出增效路。吐丝机尾部吐圈存在的擦伤、划痕等质量“顽疾”,导致每件成品至少裁剪1圈。“治理‘顽疾’,手段必须精准。”该厂在对标同行中发现:直径更细的双管吐丝盘能够有效避免此类问题。于是,从“引新”入手,该厂将吐丝盘由单式Φ35mm革新为双式Φ20mm。变革见实效,时下,成品表面质量有了明显改善,裁剪造成的损耗亦得到有效控制。而且,吐丝管的更换用时较之前减少了50%,确保了有效的生产时间。在“引新”创效上,快换式双唇密封的应用,亦让该厂干职尝到了应用新材料的“甜头”,因为相较之前,更换一个双唇密封的用时缩短了15分钟,效率提升了75%。而面对四五线打包机液压系统存在的“顽疾”,职工许慧明则通过下“重手”,一举改变了“每3月大修一次”的被动局面。缩短打包机与液压站之间的距离,将弯头处的不锈钢管路用高压胶管替代……“手到病除”,之前,液压系统所属管道弯头处因振动而引发的焊缝易开裂、易形成沙眼等问题,已不复存在。
靠“实抓实改”改出降耗路。受高温环境影响,四五高线散冷辊道常因润滑不到位而出现停运问题。每月每条线至少发生7次非计划影响。“散冷辊道1-5段的轴承座时刻处于800-1400℃的热辐射状态中,进而造成普通润滑油被烘烤流失、高温润滑油被烘烤结块。这样一来,设备润滑不到位,就会突然‘罢工’。就该问题,我们曾采取了更换润滑油品、上线无润滑轴承、改变辊子材质、加长辊身等办法,但效果不理想。”在实抓实改中,郝虎光等干职并未因一时的攻关受阻而停步,而是以一抓到底的劲头,继续盯着问题不放。通过走出去对标学习,他们结合生产实际,确定了“主传动辊双驱动的间隔传动”方案,将之前一组辊同时驱动输送,技改为单双数、主被动端交叉独立驱动输送。这样一来,生产过程中若遇单数辊发生故障,双数辊仍可正常输送盘卷,不会造成停顿。眼下,四五高线散冷系统运行更为稳定,彻底消除了因链条断而引发的轧废等问题。每月每条线可增产120t,减少轧废60t、非计划停机100分钟、高温油脂支出3万余元。
靠“技能强化”走出提升路。在头尾耳子攻关中,该厂为以科学的理论规范操作,便全面梳理了轧线主操的理论知识,发现职工在专业基础知识等方面存在着一定的问题。为此,特邀专家就工艺调整过程中张力、动态补偿及活套各参数设定原理等方面,展开现场培训。缺什么补什么、什么弱强什么,不间断的充电,为轧钢二厂攻坚克难奠定了基础。
靠着这一套套组合拳,轧钢二厂攻坚克难的成效愈发凸显。下一步,将要瞅准“设备”、“速度”、“时间”这三大突破口,继续发力、持续用功。

