8.19
【降本增效进行时】
火力全开 消除浪费
降成本的核心就是减少浪费。近来,中阳钢铁钢轧一厂职工认真践行“物尽其用、时尽其争、人尽其才”的原则,靶向发力,精准消除生产组织过程中存在的一切浪费现象。
在棒材线生产过程中,冷剪是用于剪切所需成品定尺的设备,而离合器总成作为冷剪传动系统的核心枢纽,其运行稳定性直接关系着生产效率与产品质量。
“每年我们都需采购3套离合器总成,方可满足生产需要。”据一名维修人员介绍,使用过程中,他们会将离合器总成的运行间隙严格控制在9-13mm之间,通常可使用3-4个月。一旦出现间隙过大或内部零件摩擦片磨损过度等现象,就会更换处理。
在拆解下线总成的过程中,维修人员发现总成内部零件摩擦片磨损程度存在明显差异,部分摩擦片仍具备二次组装上线的条件。于是,他们对下线离合器总成中的摩擦片展开收集,并通过筛选,将磨损较小或厚度在16mm左右的摩擦片统一存放。一年时间,共回收了8块可二次利用的摩擦片。前段时间,可二次利用的摩擦片组装的离合器总成上线,显示传动性能稳定、运行状态良好,完全可满足生产需求。对此,他们还算了一笔账,使用重组的离合器总成,年可减少采购1套离合器总成,节支 2.55万元。
如果浪费不消除,成本就很难降下来。因此,广大干职要立足岗位,认真查找“浪费源”、消除“浪费点”、杜绝“浪费事”,确保成本可控。
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