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“遇到问题和矛盾,不能找借口,而是要主动作为,想方设法为之。”中阳钢铁钢轧一厂广大干职在困难和问题面前,主动学习、不断吮吸知识,提升本领、提高大局意识,跳出固有套路,应用新材料、新办法,推动降本增效的路子越走越宽。

原更换水口用的液压机械仅适用于50t以下的钢包。当更换承载钢水量超80t的钢包的滑板和水口时,常会现液压油缸轴头密封、活塞密封受损的问题,导致该液压机械变形。而且,与这种液压机械配套的钢包上水口、滑板每浇完一包钢水后,都需重新拆装。这样频繁的作业,既增加了职工的作业强度,又对材料造成了损耗。深知其中弊端的王海文,通过深入学习、对标,有了改善这一被动局面的方案,即对液压机械实施升级换代。
随即,新的液压机械上线了,其配套滑板状若小水滴,滑动接触面积大且行程长,可在连浇2—3包后,再点检、确认滑板、上水口的使用情况。如此一来,相较之前,滑板连滑率提高了2%,液压机械的在线周期延长了6个月。
该新液压机械的部分关键部位使用期限为2年。为确保更换周期的准确性,在王海文的组织下,连铸工序密切关注使用情况,对使用数据做了详细统计,可为后续的更换提供严谨的数据支撑。
“只要把事中的事破解,就是创新、就是成果。”王海文他们在破解难题中,创下了实实在在的成果。
“合格率较计划降低0.28%。”面对这一影响效益的问题,棒材线上下快速反应、亮出实招。

优化倒槽制度,中轧11架倒槽由三班一次调整为两班一次,精轧13架倒槽由两班一次调整为每班一次;倒槽时必须对13架、14架进行试样,以规范料型;中轧11架料型偏差不能超±0.5mm,精轧13架、14架料型偏差不得超±0.3mm;必须及时更换磨损超过0.5mm的精轧导板。加强自检力度,及时根据生产实况调整轧制节奏,避免造成批量性不合格品产生……
在这一系列新方法、硬措施的保障下,目前,棒材线产量稳中有升,产品合格率由99.47%提高至99.9%。
出实招、用实劲、创实效,如今,钢轧一厂全员牢树“成本为王,效益至上”的低成本经营理念,坚持问题导向,充分挖掘降本增效的潜力,营造出了“全员、全过程、全方位”的降本节支氛围。

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