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为他们点赞!拿出硬功夫、啃下硬骨头

为他们点赞!拿出硬功夫、啃下硬骨头 中阳钢铁
2020-06-28
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在中阳钢铁的广大干职看来,生产经营中的“瓶颈”“硬骨头”,是绕不开、躲不过的,必须拿出勇气面对,更要创新方式方法去打破。


让我们一起看看焦化厂的职工是如何啃下“硬骨头”的——



饱和器后煤气含氨超标是困扰煤气净化工艺的一个难题。不过,经过5个多月的不懈攻关,焦化二车间硫铵工序终于啃下了这一“硬骨头”。


众所周知,煤气含氨超标是一个隐形“病症”,短期并不会表现出具体的弊端,但长期下去,就会对后道工序的煤气设备及粗苯洗油净化吸收,造成极大的危害。因此,焦化厂以解决这一突出问题为突破口和主抓手,来推动生产经营提质增效。


“降低饱和器后煤气含氨量,低于50mg/m3。”追有目标,干则要有措施。但到底如何降低,这考量着硫铵工序全员的智慧和能力。



起初,他们从完善硬件设施着手,通过“走出去,引进来”的方式,把攻关的着力点聚焦在加大小母液泵循环喷洒量、增加母液喷洒吸收面积上。过程将小母液泵的循环量由单台40m3/h增至双台80m3/h,但实际运行中并未达到预期效果,存在回流量大、泡沫大等问题。


“这‘硬骨头’可真难啃!”面对一时失利,有职工抱怨道。虽有抱怨,但他们攻难关、破难题的决心丝毫未减。



“‘硬骨头’难啃可能是方法不对。”话音刚落,他们又统一了新的攻关思路——优化指标。通过与太钢同工序对标,优化指标的关键点落在了预热器温度上。在确保工艺稳定的前提下,他们边按照10℃的区间范围调整预热器温度,边跟踪饱和器后煤气含氨量的变化,过程发现:饱和器后煤气含氨量有下降趋势,但仍未达到既定目标。


如何才能实现更大的突破?硫铵工序上下在不断摸索、不断总结中,将突破方向锁定在了母液酸度指标上。他们打破固化思维,加大酸度的调节跨度,从3%—3.5%直接提至5.5%—6.0%。这一酸度调整,属最大的区间调整。而且,实践最终证明:越是敢于突破,越是能突破“瓶颈”。经过分时段取样和一段时间的运行,数据显示,硫铵产品质量合格,饱和器后煤气含氨量降至50mg/m3以下,实现了既定目标。



“成绩来之不易,来自于不懈的攻关,仍需持续用力。”硫铵工序全员有着清醒的认识,又通过改造饱和器满流管、母液喷洒喷头等措施,促饱和器后煤气含氨量稳定在29.6mg/m3,氨的回收率从0.77%提高到0.83%。


追有目标,干有措施,初见成效。下一步,该工序职工的目标是持续发力、对标同行,追赶更先进的指标。





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