“凑合、等待、没办法,不是智者,更不是中钢人的风格。”近日,中阳钢铁辅料厂干职深刻领会董事长这句话的精神,用切实行动彰显中钢人“智慧生产”的风采。
辅料厂 30 万 t 回转窑平常以生产白云石块为主,但当白灰块供不应求时,就会改烧白灰块,以缓解供需的紧张局面。 运行多年来,供需问题是解决了,但在改烧中存在诸多问题,一是窑内易结圈,至多生产2天就得停烧,而且成品粉末量达30%,导致白灰块温度过高,无形中缩短了链板、皮带等设备的使用寿命;二是窑内模糊不清、窑况不稳,造成能耗大,煅烧质量波动大,影响了生产效益。因此,每当改烧时,该厂干职就很是发愁。

“凑合终究不是办法。生产组织容不得半点含糊,有问题就得解决,只有变被动为主动,才能取得效益。”前段时间,该厂组织成立了攻关组,蹲守现场观察回转窑的煅烧情况,与看火工、中控工一起琢磨工艺参数的管控。过程中,他们把近一年改烧白灰块的所有记录都梳理了一遍,反复对比煅烧过程风、煤气、窑速的配比,通过对数据的深入分析判断,终有了突破的方向。
他们打破传统的操作思路,从工艺入手,大胆优化煤气与风的配比,在逐步微调中寻求到了平衡点,有效避免了因预热室温度过高而诱发窑内结圈的问题,有力促进了窑内气流的畅通、煤气燃烧的充分。
随着各类配比的稳定、操作思路的统一,又经过两个批次的试烧,整个煅烧过程达到了预期效果,实现了窑内气流顺畅、煅烧氛围清晰,白灰块合格率达 99%,有效化解了易结圈、成品白灰块温度高等问题,明显降低了煤气、电等消耗。

