“修复一个旧的,就少投入一个新的。” 眼下,在中阳钢铁炼钢二厂,职工们把废旧的设备设施等资源,当作“香饽饽”,通过修旧利废,将其用活用足,使其焕发了新生。

因为长时间受高温高压的“考验”,大包液压油缸常出现油封老化、液压推杆损伤等情况,进而影响了在线周期。
前些天,刚投运的油缸就出现了渗油现象,致使液压推杆推力不足,不得不下线。面对这种情况,职工呼延耀看在眼里、痛在心里,心想:就这样直接报废,可惜了,应该试着修复修复。
他将油缸拆卸开,发现渗油是由油封受损所致。测量了其内径、厚度,他又兴冲冲地自掏腰包,买来一个大小与受损油封一般的油封。安装试用,该液压油缸运行稳定。
“仅花了13元,就让油缸再次焕发生机,这笔账太划算了。”呼延耀兴奋地说。

炼钢二厂职工类似这样修旧利废的举措还有不少。近期,连铸工序在废弃铝碳浸入式水口的再利用上细下功夫,使得又多了一条利废节支的路子。

在实际运行中,遇到中间包水口夹渣或低温、热换停机等非稳态情况时,操作工就会采取应急操作,将还未达到规定使用时间的铝碳浸入式水口卸下。由于这部分水口表面和内壁粘连了残钢,为确保操作的稳定性,以往都是直接当作废弃物处理。但其整体结构仍是完好的,直接废弃,无疑是一种浪费。针对这一情况,该工序结合实际,就“如何实现再利用”作了明确规定。
对于非稳态状况下卸下的铝碳浸入式水口,必须使用氧气吹扫残钢后进行二次烘烤,并在计划性停机时继续使用。
这一利废之举,节支成效明显。据统计,8月份有80支这样的水口实现了二次利用,平均每支在线2小时。

