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【技术创新】职工合理化建议、青工“五小”科技成果展(一)

【技术创新】职工合理化建议、青工“五小”科技成果展(一) 握手皖煤
2017-11-06
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开 栏 的 话

多年来,集团公司始终扎实推进科技进步和管理创新,广泛开展职工合理化建议、青工“五小”科技成果等群众性经济技术创新活动,大力引导广大职工立足岗位发挥聪明才智,投身科技创新和管理创新,对保障企业安全生产、提高经济效益、提升管理水平起到了积极的促进作用。

本届职工合理化建议、青工“五小”科技成果征集评选活动,共收集2015-2016年度合理化建议123项、第十届青工“五小”科技成果198项,涉及采煤、掘进、机电、运输、通防、地测防治水、选煤、化工、电力、综合等十大专业。经集团公司评审,最终评选出了职工合理化建议“金点子奖”3项、“优秀成果奖”30项;青工“五小”科技成果“一等奖”6个、“二等奖”18个、“三等奖”30个,“优秀奖”27个。

“握手皖煤”特开辟“技术创新”专栏,陆续推出职工合理化建议、青工“五小”科技的优秀成果展示,以便各单位共享借鉴,加速应用转化,使之更好地服务集团公司安全生产、经营管理。



主井提升及装卸载自动化实现无人值守

任楼矿主井装卸载及提升系统远程自动化设计应用,系任楼机电科自主研发,主要改造在原有装卸载站及信号控制系统基础上,装载站新增保护保护柜及相关温度、烟雾、跑偏、急停、视频等传感器,并在监控主机新增了远程操作、故障报警、远程监控画面,实现了装卸载及信号系统的地面集控、自动连锁保护。系统设计采用光纤通讯方式把装载采集的各类的信号传输到监控室,通过PLC控制器进行数据处理,并实时显示到监控画面上,系统设计理念先进,安全可靠。

系统改造后,完善了视频监控及保护系统,不但减少故障影响的发生,缩短故障处理时间,大幅提高了主井提煤效率,还实现了主井装卸载站3个岗位无人值守,其中,年故障时间由120多小时,缩短为20多小时,减少上下口信号工及皮带机司机岗位工12人,每年减少工资投入约75万元。综合年创效2千多万元以上。

(任楼煤矿机电科  周勇 刘松 翟立运)

优化矸石磁选尾矿回收工艺,提高精煤回收率

利用螺旋分选机富余处理能力对矸石磁尾进行分选。


一、改造原因

朱集西矿选煤建厂原矸石磁尾采用振动弧形筛分级脱水回收工艺。因脱水分级设备简单、效率低下、矸石泥化严重极易堵塞筛孔等原因,极易出现矸石皮带拉稀打滑,严重制约生产安全稳定进行。同时,因无分选设备,造成了低灰产品损失的现象。通过实验分析:在原煤灰分低于57%时,磁选尾矿密度级在小于1.65以下部分产率高达39.57%,其加权平均灰分为:32.24%,因此对矸石磁尾再处理回收很有必要。


安装水力分级旋流器进行分级处理。


二、改造内容

通过对矸石磁尾进行筛分、浮沉实验及现场分析,利用现有螺旋分选机富余处理能力,最终确定了如下工艺流程:尾矿通过旋流器分级后,底流通过螺旋分选机分选,螺旋尾矿脱水后进入矸石系统;螺旋精矿通过弧形筛及离心机脱水进入粗精煤,从而增加粗精煤产率。


优化矸石磁选尾矿处理工艺提高粗精煤产率(图纸)。


三、改造效果

经过对尾矿的分级及脱水处理后,杜绝了矸石皮带打滑现象,且提高了0.7%的精煤回收率。

(朱集西分公司选煤厂  李明 陈玉山 史斌斌)

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