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“巧手”上岗 告别“弯腰负重”

“巧手”上岗 告别“弯腰负重” 握手皖煤
2025-11-13
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导读:“以前一个班弯腰码放托盘至少600块,累计负重差不多13800斤,腰都直不起来;现在有了机械手,只需1人盯着设


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“以前一个班弯腰码放托盘至少600块,累计负重差不多13800斤,腰都直不起来;现在有了机械手,只需1人盯着设备,托盘压出后自动码得整整齐齐!”在机械总厂支护品制修分厂托盘生产线旁,操作工指着运转的机械手下料装置,难掩兴奋。

近日,该厂引进的机械手下料装置正式投入使用,不仅彻底解放了一线职工的“弯腰负重”,更实现了生产效率、安全保障与成本控制的三重突破,实现了传统制造环节的自动化升级。

走进支护品制修分厂托盘生产车间,以往人工转运、弯腰码放的忙碌场景已不见踪影——一台搭载电磁吸盘的机械手正灵活运转,从输料装置抓取刚压制成型的300*300规格托盘,精准平移至托盘存放架,层层码放得严丝合缝,整个过程无需人工干预。“每块托盘23斤,以前每个班要生产600块,得2-3人分工转运、码放,一天下来光负重就相当于搬起13800斤的重物,不少老职工都落下了腰伤。”车间主任介绍,人工码放不仅劳动强度大,还存在托盘倾倒、碰撞损伤等问题,效率也受职工疲劳度影响,难以稳定提升。

如今,这台630T机械手下料装置彻底改变了这一现状。它采用PLC智能控制与伺服电机驱动,最大码垛能力达100块/小时,托盘压出后直接“接手”码放,全程精准高效。“现在1台机械手就能替代3名人工,1个人就能管整条线,负责设备监控和简单操作,再也不用跟重物‘较劲’了。”车间主任笑着说,以往托盘压出后需人工转运到存放区,存在二次搬运损耗现在机械手直接衔接加工工序,从抓取到码放一步到位,流程更顺畅,生产效率较之前提升近30%职工的双手从“负重搬运”中解放出来,工作轻松了,干劲更足了。

据悉,机械总厂将继续围绕“降本增效、技术保安”,挖掘设备效能,推动生产设备实现自动化升级,让创新升级成为助力企业高质量发展的硬核引擎”。

(谢芳)

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 终审潘四海

 初审:张开涛
 编辑:孙   锋
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