随着矿井开采深度不断延伸,恒源煤矿原煤煤质高灰、细粒及易碎特征加剧,原有选煤工艺适配性显著下降,出现系统处理能力不足、浮选效率低及能效损耗等问题。为解决这些问题,该矿根据矿井四、六煤分时段单独提升特性及煤质差异情况,对重介系统、浮选系统均进行了逐步改善,制订相应入洗时段的技术参数调控方案,合理调控洗选参数,确保精煤产率和洗选效率效益。改造旋流器润湿管,将入洗原煤皮带机头润湿管由机头前方改至滚筒下方,在入洗原煤皮带机头加设导流板,使原煤与润湿悬浮液得到充分混合,解决了除铁器磁化造成的堵塞现象,同时通过导流板角度的调整,改善润湿效果,提升分选效果,把精煤、中煤筛稀介质段筛板更换为0.5mm筛缝筛板,有效避免了尾矿跑煤,确保产品质量稳定。
该矿精准定位洗选系统卡点、难点,进一步提升浮选效率,改善产品稳定性。将选煤厂“3+2”浮选机10部刮料板由4叶片全部改为2叶片,浮选精煤灰分由11.5%降至10.5%,尾煤灰分提高至52%以上,提高了产品稳定性,有效提升浮选效率。同时,对“3+2”浮选机溢流槽实施双通道改造,实现后“2”室浮选精矿双流向的灵活切换,在出现煤质较差情况时,有效降低精煤压滤机的使用频次,同步解决了加压过滤机因入料不足出现浮煤水分偏大问题。
通过洗选工艺的不断优化,该矿煤泥灰分由48%逐步提高至52%,分选效率得到有效提升,实现煤泥不跑煤、中煤不含精、矸石不带煤,带来了可观的效益,筑牢了矿井高质量发展根基。
(夏伟)
终审:潘四海

