在“紧日子”成为煤炭行业常态的当下,综机修配一分厂秉持“聚焦主业、服务集团,提高设备大修比例,逐步实现大型设备全部自修”理念,巧用四则运算法则,以精益管理“方程式”,求解生产经营“高分卷”,打出提质增效“组合拳”。
答好“精益卷”,自制“加”码,成本“减”压
分厂将“紧日子”思维贯穿基础管理始终,以降本、提效、增盈、减亏为核心,精准把控各个生产环节。
做优“加法”,进一步细化各项降本措施,对设备缺少的配件实施自制加工改造。在维修钱营孜矿转载机过程中,自制加工转载机电缆挂钩。选用符合厚度的钢板用剪板机截割下料,再依据图纸用数控火焰切割机切割电缆挂钩固定座,最后按照实物焊接组装。支架顶梁侧护板堵头、各类销轴、掘进机销轴压板、行走部履带张紧卡板、转载机电缆挂钩等自制加工配件“遍地开花”,跑出了节能增效“加速度”。
做好“减法”,强化自用设备检修维护,加大设备预防性维护投入,通过减少设备故障停机时间,显著提升设备综合利用率。同时,秉持“抓大不放小”原则,从物资回收复用抓起,在车间场地设置“回收箱”“节约架”,将支架拆解下来的销轴、弹簧、导杆等配件分类摆放,以便回收复用,坚决做到材料配件零废弃、零丢失、零浪费。一“加”一“减”间,大幅降低了生产成本。
聚焦“关键点”,效益“乘”分,外委消“除”
分厂牢固树立“用‘紧日子’过‘好日子’”的经营理念,将“一切成本皆可降”理念贯穿生产经营全过程。直面外协外委能耗痛点,将部分原来需外委、外包给厂家的维修项目逐步转为内部“消化”,确保“肥水不流外人田”,推动安全技术经济一体化工作落实落细。
在液压支架、四机维修过程中,广大职工立足岗位,对立柱中缸外圆内孔进行打磨抛光,对活柱外圆实行激光熔覆再制造。更换损坏严重的运输机中部槽中底板、堆焊耐磨块,堆焊修复刮板,使其符合原有尺寸,以达到使用标准。原本锈迹斑驳、“伤痕累累”的旧件经过一番“妙手回春”之术后“焕然一新”,堵住了外委外协“失血点”。此外,通过开展环保节能宣传教育,将“节约一滴水、一度电、一张纸”的理念深植职工心中,从关闭一盏灯、拧紧一个阀门、捡起一个管卡等细节入手,凝聚起全员节能降耗的强大合力,营造“人人参与降本、个个助力增效”的浓厚氛围。
深挖“效益源”,创新“乘”倍,难题消“除”
“这个小改进装置可真是省时又省力!现在将这对护套装置分别卡在立柱拆解盘两侧,使用行车即可直接将导向套和拆解盘一同取下,既有了安全保障,还提高了工作效率”。液压车间主任陈振,谈及立柱导向套搬运方式的改进项目时满脸的兴奋之情。
创新是破局的利刃,也是过好“紧日子”的法宝。分厂坚持技术创新与全员创效双轮驱动,不仅攻克了诸多生产难题,而且开辟出降本增效的新路径。针对立柱拆解过程中,导向套、拆解盘重量大不易搬运,安装或取下需两人协同搬运,不仅费工费时,而且存在脱落的安全隐患。技术员、车间主任把工作难题作为攻关课题,从人工、安全及效率方面考虑,对以往搬运方式进行改进。通过自制加工搬运护套装置,调整高度使拆解盘与导向套吻合,改进优化立柱导向套搬运方式,让难题迎刃而解,有效降低职工劳动强度,提高安全系数,提升工作质效,营造出“人人争当创新尖兵、个个助力企业增效”的浓厚氛围。
(王晓敏)

