日前,化肥公司尿素二车间对生产装置中的低压分解分离器进行检修清洗,修复了设备内部的篦子板,清洗、更换了内部填料,为优化生产系统运行创造了条件。
低压分解分离器是尿素生产中最主要的设备之一,作用是将中压分解分离后尿液中的甲胺分离,并将其从尿液中分离出来,低压分解分离器由低压分解器、分离器、锥形收集器组成,其结构复杂、严密。
前一时期,因低压分解分离器长期工作形成脏污结垢导致运行效率降低,尿素二车间决定对其进行检修清洗,这项任务落在修造公司检修班长王胜利的肩上,他带领吕栋、庞建军及作业组的全体成员办理好相关票证,戴好防护用品和工器具赶到作业现场,此时火红的太阳炙烤着作业现场,人在现场站一会就象要烤干一样,更别说进行检修作业,见于这种情况,车间立即安排人员给现场搭建遮阳篷,在拆卸设备时螺丝烫的抓不到手,他们戴上手套咬紧坚持作业,他们先拆开低压分解器,低压分解器额结构是ø800x41606,中间有1米高的鲍尔环填料,拆开设备后他们对内部的篦子板进行进行补焊、更新修复。尿素二车间姚建宇、刘红军、王鹏、高攀、王宏伟、薛彪、汪继鹏等人组织的清理组赶来,将分解器中的鲍尔环全部掏出,进行冲洗清理干净后再装入设备,掏填料可不是容易的事,分解器空间十分狭小,他们把填料一点一点运出,填料是不锈钢材质,他们戴的布手套很快就磨破了,只好换一双手套继续作业,清洗人员个个挥汗如雨,两小时后,填料就装了10余袋,每袋足有五十斤重,他们每人一袋轮流将填料袋从三楼背到一楼冲洗清洗,用毛刷将鲍尔环齐齐刷洗一遍,保证每个填料干干净净。
这时检修人员对分离器中的降膜管拆卸下来,对降膜管进行检查后交付清洗组组成员进行清洗,并给每个每根降膜管两端缠生胶带,这项工作不但劳动强度很大而且要求非常高,缠绕的生胶带薄厚要合适,缠绕时要讲究技巧,在作业期间经过检修人员对缠绕生胶带的方法做了讲解并做了示范,在场的每一个人很快掌握了要领,只见他们缠绕的动作都很娴熟,经过两个多小时的作业,降膜管两边缠绕生胶带的工作结束了,宣告低压分解分离器清洗工作全部结束。运行数据表明,清洗后的低压分解分离器工作温度明显提高,为优化生产系统运行创造了条件。(化肥公司 韩立岗)


