“三尿素工段开始造粒!”5月16日12:18,当陕化公司总调度室传来此消息时,宣告陕化公司合成氨B系统检修过后开车工作结束,生产系统进入正常稳定运行阶段。此次检修开车工作历时8天,合成氨B系统和三尿素工段开车时间分别比原计划提前34小时和15小时。这一成绩得到了公司领导的肯定,但同时,公司领导没有放松对刚开正常的生产系统的监督检查工作。

5月17日,由陕化公司生产技术处组织,分别对动力分厂、气化分厂、合成分厂检修开车后的生产现场进行了检查,主要检查内容包括系统开车后盲板倒加、大型机泵运行、安全阀投用、DCS联锁投用、设备管线跑冒滴漏、保温保冷恢复、现场压力温度流量等监测仪表投用、现场设备及场地卫生、工艺纪律、劳动纪律等情况进行了全面检查。检查人员由处室领导带队,分成两组,分片区全方位进行检查工作。通过仔细检查,本次共查处动力分厂、气化分厂、合成分厂现场问题5大类44项问题,涉及安全、仪表、跑冒滴漏、卫生、劳动纪律等方面问题。检查过后,检查人员将有关存在问题进行了汇总,并以口头警告和电子邮件形式下发各分厂进行及时整改。5月19日,公司处室各专责员对检查过的现场问题进行了全面复查,现场问题大多数得到了及时整改,但还存在少部分问题未有效解决。处室相关管理人员将继续跟踪监督检查,使现场基础管理中存在问题及时有效得到解决。
“千里之提,毁于蚁穴。”生产现场存在的一些问题,看似小问题,却往往酿成大祸。所以,陕化公司以常态和专项进行监督检查,是公司生产管理中不可或缺的一项重要工作,相信公司一定会在精细化的管理工作中取得好成绩。(生产技术处 苏强)


