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【基层要闻】化肥公司脱硫脱硝装置(试)开车打响攻坚战

【基层要闻】化肥公司脱硫脱硝装置(试)开车打响攻坚战 陕化煤化工
2015-11-11
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导读:11月9日,化肥公司召开热电脱硫脱硝装置(试)开车第一次工作会议,化肥公司副总经理樊小明、李群山、集团公司基

11月9日,化肥公司召开热电脱硫脱硝装置(试)开车第一次工作会议,化肥公司副总经理樊小明、李群山、集团公司基建处副处长刘义军、中建中环陕化项目部及相关单位人员参加会议,与会人员就安装工程进入后续尾声的三查四定、管道吹除、水压试验、资料移交、质量验收等施工进展情况进行了通报交流,并就后续的人员培训、试车方案落实、DCS系统调试、联动试车等工作进行了布置,进入最后的冲刺。此次会议标志着化肥公司热电脱硫脱硝技改装置(试)开车工作正式全面启动。

化肥公司热电一期脱硫装置于2012年4月建成投运,二期脱硫装置于2013年1月建成投运,装置采用湿式氨/硫酸铵脱硫工艺,烟气脱硫装置的功能是将烟气中的SO2脱除,使其降低到规定的排放浓度,同时生成副产品硫酸铵。经过近三年运行,一期烟气脱硫吸收系统暴露出严重问题,一是两台锅炉高负荷并列运行时,洗涤塔塔温常常大于70度,对塔内的防腐层、管线、喷头均会造成损坏;同时,烟气出口氨逃逸量大,烟气湿度大,导致烟道中积水、漏水现象时有发生,减短烟道使用寿命。

氮氧化物(NOx)是煤燃烧过程中产生的污染物,能够破坏臭氧层,引起温室效应,我国已经把对氮氧化物(NOx)的控制放到防治酸雨的首位。因此,控制燃煤锅炉烟气中氮氧化物(NOx)的排放,成为摆在陕化集团面前的一道必解之题。此次脱硝装置采用国内成熟的SCR技术,SCR技术在国内目前已建成或正在建设的脱硝装置达几十套以上。

2015年7月,陕化集团着手对脱硫系统进行升级改造,同时配套新建SCR烟气脱硝装置。据了解,具有专项甲级资质的中建中环工程有限公司承担此项目的施工建设,经过4个月的艰苦奋战,当年11月初完成设备主体安装,具备(试)开车条件。期间,化肥公司热电车间领导和技术人员经常深入施工现场跟踪施工进度,严把施工质量关,分派专门的技术人员对项目进行三查四定,积极与中建中环工程公司进行技术交流,沟通和协调项目进行中遇到的难题。

据悉,陕化脱硫系统改造投运后,二氧化硫排放指标可控制在50mg/Nm3以下,烟尘排放指标在20mg/Nm³以下,达到环保排放新指标的要求;两台锅炉高负荷并列运行时洗涤塔塔温小于70度;SCR烟气脱硝装置运行后,燃煤锅炉烟气中氮氧化物(NOx)的排放排放指标可控制在100mg/Nm³以下,锅炉每年可减少氮氧化物(NOx)排放量1728吨,对保护周边大气生态环境具有十分重要的意义。(化肥公司 马洪 詹铁军)


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