3月14日夜,煤化工尿素片区1#皮带2#给煤机减速机旁,灯火辉煌,人头攒动。由维保分厂承担的减速机抢修工作正在连夜进行。
从早上巡检发现1#皮带2#给煤机有异响,维保分厂煤化工尿素工段技术员原卫东带人前往检查故障,下午进入现场开始大修到现在,由主任工程师郗锋涛带队组成的五人检修小组已经连续抢修了7个多小时。

一开始的减速机拆除,就遇到了难题,因为电机和减速机整体拆除困难,所以只有先将电机拆下,然后再拆除减速机。减速机所处位置空间狭小,粉尘大,环境恶劣,给检修工作带来了困难。检修人员带上口罩,克服糟糕环境,21:12分,拆下了减速机的四个地脚螺栓。然而减速机机壳锈死在滚筒轴上难以拆下。检修小组经过讨论,决定根据工作环境,现场制作专用工具。经过大家一番努力,晚上11:32分减速机终于拆下。检查后,因为公司无备件更换,请示领导后,减速机装车返厂修理。技术员原卫东不顾劳累,简单梳洗后,换了一身衣服后随车跟机返厂。
经过三天时间的返厂维修,3月17日下午16:30,修理好的减速机整机返回。由于皮带给煤机减速机是原运系统的核心关键设备,要求该设备开一备一,返修这一台出现故障后设备没有备机。所以,减速机一回来,原卫东不顾旅途劳顿,立即组织原运5人检修小组进行减速机的安装恢复工作。安装过程中,经过及时调偏,减速机具备了安装条件。
安装时,减速机滚筒轴与减速机空心轴配合间隙小,要求精度高,难度加大。根据情况,需要制作专用工具将减速机压进去。夜里12:10分,制作成的专用工具顺利将压缩机压进要求位置。

3月18日凌晨1:00,减速机在安装人员的细心调整下完成了最后一道工序---找平。开机调试,试运行状况良好。又是一个不眠之夜,听着减速机稳定运行传出的音响,他们略显疲惫的脸上写满了自豪、欣慰。(维保分厂 杨鑫 张铁静)


