动力分厂作为公司生产的龙头,肩负着对后续生产的供水、供汽的艰巨任务。然而,由于一期脱盐水自建厂以来从未对设备及相关备件进行更换,从今年后半年开始出现制水量严重不足。

由于超滤膜已达使用年限,断丝严重,导致其不能达到应有的过滤效果,将压力转嫁给了后面的反渗透系统,使得反渗透堵塞严重,影响了混床产水量。根据设计能力,一期反渗透单台出水量为117t/h,然而因设备已使用5年以上,膜老化严重,制水量已缩减至约65t/h,严重的影响了后续化工生产。为此,反渗透化学清洗之前,分厂提前做了大量的准备工作。
因化学清洗必须进行逐台进行,这就对送水产生了更大的困难。因此,在一期脱盐水化学清洗之前,动力分厂领导提前与生产处室及时沟通,并且安排实施了从083管廊(即化肥老厂至二期脱盐水工艺水箱回水管道)引一路管道至一期脱盐水中间水箱,这样近乎能够弥补因单台反渗透化学清洗带来的水量缺口。

为缓解生产用水困难,11月3日至11月9日分厂技术人员配合PWT技术服务人员对一期脱盐水进行化学清洗,保证每台反渗透连续清洗24h以上。同样值得称赞的是电气工作人员加班加点将PLC柜从脱盐水现场移至配电室内,避免了因脱盐水系统管道漏水可能引发的电气事故。
在化学清洗期间,值班人员尽心尽责地每隔2h进行一次PH测定,并根据测定情况及时调整加药量。经化学清洗后,一期反渗透单台出水月约85t/h,有效缓解了后续化工用水紧张的情况,保证了1#汽轮机的顺利开车和冬季提前送暖,为化工安全生产提供了保证,为职工生活带来了福利。(动力分厂 薛荣 张斌)


