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【基层要闻】BDO分厂系统检修侧记

【基层要闻】BDO分厂系统检修侧记 陕化煤化工
2016-06-16
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导读:时值夏日,BDO分厂根据计划安排对系统检修消除缺陷,检修从5月19日20:00甲醛单元停车开始,至6月6日9

时值夏日,BDO分厂根据计划安排对系统检修消除缺陷,检修从5月19日20:00甲醛单元停车开始,至6月6日9:00炔化催化剂持有期结束,历时近18天。面对重任,BDO分厂在集团公司相关单位的积极配合下,团结一致、同心协力,提前完成了检修重任,现系统已进入高负荷稳定生产期。

本次检修以更换甲醛一、二线反应器催化剂和炔化反应器催化剂为主要厂控项目,其余的系统消缺与清理项目进度都以厂控项目为时间节点组织安排,是自系统原始开车以来第一次同时更换两种催化剂,时间紧、任务重、加之目前外围市场环境不好,其检修质量与进度的重要性不言而喻。


首先,积极协调、分解责任,全力推进检修进度。检修期间,BDO分厂每天组织内部各单元与集团相关处室及修造、质检等外围单位召开检修碰头会,主要对检修进度与检修过程中存在的问题积极协商协调。在主要厂控项目“炔化反应器蜡烛过滤器安装”提前两天完成的情况下,分厂要求必须要按既定的“一切检修进度以厂控项目为时间节点”计划进行,针对乙炔单元1、2#发生器洗涤水管线配管改造、清理项目进度慢问题,积极汇报、协调维保分厂加班加点,于6月1日18:00提前完成(计划6月3日10:00完成),所有检修项目在6月3日8:00全部完成,至6月6日9:00炔化反应器开始加负荷,标志着系统已顺利开车,比计划6月7日18:00提前33小时。

二是吸取内部运行经验教训,加强外部信息交流,攻克炔化催化剂活化技术难关。炔化催化剂的活化一直是影响整个二期BDO系统运行好坏主要难题之一,经过不断的生产实践总结,该活化技术逐渐完善,使用效果也逐渐达标。特别是去年6月份至9月份,单炉炔化催化剂产量(>20000TBDO)与使用寿命(88天)以达到国内领先水平,这使BDO分厂对未来装置达产达效运行充满信心。但在今年4-5月份,单炉炔化催化剂的产量(13000TBDO)与使用寿命(57天)又出现急剧下滑的情况,在当前公司生产经营极度困难的情况下,这给大家心里蒙了一层深影,对此分厂多次组织技术人员召开专题会议,对内认真分析原因,吸取教训,对外积极沟通交流,寻求技术盲点;检修期间更是对蜡烛过滤器滤布的验收与安装进行严格把关,催化剂活化前对相关仪表阀门进行了多次的调校签字确认,确保活化准备工作万无一失,6月4日-6日活化工作如期顺利完成,各项指标与数据正常,现系统开起运行后工艺运行指标明显好于上批次,基本达到去年最好水平,为BDO完产量消耗任务奠定了坚实基础。

三是精心组织、做好特色检修后勤服务工作。为保证系统检修工作的有序开展,BDO分厂高度重视后勤服务,成立了现场卫生清理组、安全环保督查组、宣传报道组、女子送水组、“三八女子监督岗”等小组,各小组本着“一切为了检修、一切保证检修、一切服务检修、一切服从检修”的原则,不停地穿梭在现场,成为检修现场一道亮丽的风景线。

目前,系统已开车进入高负荷稳定运行周期,各工段运行状态良好,加上前期分厂甲醇、丁醇回收装置也正常投运,也将成为今后陕化公司增效节支的新亮点。(BDO分厂   张向阳

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