4月16日,PT当班班组汇报,板框压滤机A预涂后出口料液浑浊,预示着板框压滤机A存在故障,不能正常投用。此时板框压滤机B正在检修,板框压滤机C压差上涨较快,难以维持生产负荷。为防止因板框压滤机异常而造成停车,分厂领导组织技术员现场讨论、分析压滤机可能存在的故障,并达成统一的意见:压滤机滤布可能存在漏点,导致出口料液浑浊。会议完成后,分厂领导组织技术员迅速行动,查找板框压滤机A的漏点。

板框压滤机有64块滤板,每块滤板双面都装有滤布,正常运行前,首先对滤布进行预涂,使滤布表面形成一层薄薄的滤饼,更有利于料液中杂质的去除。预涂后,料液通过板框压滤机进行过滤,采出透明的料液。随着压滤机运行时间的增长,滤布上形成的滤饼就越来越厚,导致板框压滤机压差不断增大。当压差达到指标后,必须将运行的板框压滤机切换出,对滤布进行清理。
由于板框压滤机A已经试运行,滤布上形成了滤饼,在滤饼的覆盖下完全不能直接的发现泄漏点。必须站在约为40cm狭窄的滤板之间,用小铲子将每块滤布上的滤饼彻底清理干净后,才能检查出滤布压条有无出槽,滤板密封圈是否损坏,滤布是否破裂的情况。
为了尽快查找出问题,避免停车,5名技术员身先士卒,身穿防护服,在狭窄的空间内弯腰或蹲着进行清理,每干几分钟便会满头大汗。大家为了尽快查找问题,谁也顾不上袖子上的污泥,用袖子擦汗,能看到的是一个个“花脸”不停地挥动着手里的铲子,对每块滤布仔细检查,到次日凌晨1:00终于将板框压滤机A的126块滤布全部检查完成,共发现2块滤布破损,1个滤板的滤网有尖锐凸起损坏滤布,多处滤布压条出槽的情况。5名技术员连续清理、检查滤布14小时,虽然大家拖着疲乏的身体,但心里却觉得很值得,终于将问题解决,保证了生产连续、稳定运行。(PT分厂 刘晓)


