元月4日16时对讲机传来急促的呼叫,“寇师、寇师:氨加热器循环水出口减值超标,请指示,立即关闭循环水阀,通知下工序减量”听到汇报的合成分厂主管寇学明一边下达应急指令,一边动身赶赴罐区现场。分厂几位领导闻讯来到现场仔细查看,与技术员刘地、张建涛沟通交流探究原因,判断是氨加热器内漏造成的。同时立即联系修造公司形成检修方案,迅即展开堵漏行动。
氨加热器是合成分厂氨库区的重要设备之一,合成工序生产的液氨在此进行换热达到尿素装置、热电脱硝用氨要求,顺利完成加热器堵漏任务将确保尿素装置高负荷运行。加热器堵漏工序多、环境差、时间紧。为保证这次检修任务圆满进行,合成分厂与维保分厂从人员安排、工器具准备和检修进度等进行全面统筹,精心组织精干人员参与堵漏作业。1月4日17时,接到任务的维保检修班就处于战备状态,派出专人探查现场,在技术员王育华带领下详细讨论施工过程中可能遇到的问题,做到有备无患。当日晚21:10,工艺置换处理完成,检修条件具备,参加堵漏人员迅速进入检修现场拆除加热器封头。由于进口阀门微漏,拆除封头时,泄出的氨气刺鼻难闻,威胁现场员工安全也影响作业进度。合成分厂副厂长李敏生迅速组织化工拿来8套空呼要求检修人员戴上空呼面具重新回到现场继续封头拆除工作。冬天的夜晚寒风刺骨,防毒面具上一会儿就挂满了白雾,雾气影响了视线,他们就四人一组轮番作业,班长李军带人拆卸螺栓,骨干杨峰、王磊则清理完玻璃面罩上的雾气稍时休息后继续工作,就这样顽强吃苦的修造员工顶着严寒拆下封头、打紧盲板,马上进行吊装工作。5日凌晨4时12分,水路试压盲板、试压压兰、试压泵连接、电焊机准备工作相继完成,顺利进入加热器列管打压试漏。加热器内布满了管子,要判断漏点,必须打压才能发现。打压开始了,当压力打到0.6MPa的时候,一根管线出现了泄漏,泄压排水后随即进行堵焊。按照程序,打压--查漏--泄压--堵焊--再打压--再查漏--再泄压--再堵焊,循环反复作业4小时后,出现泄漏的管子全部完成封堵焊接。9:42,工艺验收合格,开始封头安装。为了赶时间,使设备提前投入运行,参加检修人员不顾劳累发扬连续奋战的精神,冒着刺鼻的氨味,带着沉重的空呼加快了作业进度。在封头安装时,作业人员灵活分工围绕封头上下分开作业,王育华、杨峰、王磊一组在上方,李军两人站在侧面紧螺栓。 12点左右,封头紧固到位,试压合格,开泵送氨。
氨加热器检修工作在维保分厂与合成分厂密切配合下顺利竣工,为尿素系统高产创造了有利条件。(合成分厂 詹小军)


