为应对复杂多变的市场形势,陕化公司紧扣对标挖潜、降本增效工作主线,围绕公司管理重点工作,牢固树立“节约意识、成本意识、效益意识”,以“提质增效、节能降耗”为对标主题,通过对标行业先进管理模式、对标降本增效创新思路、对标挖潜最佳程度增加企业效益、对标市场销售等四项具体量化指标,创新思路,细化措施,持续推进对标管理工作,从机构整合、技改技革、两煤消耗、产品产量、产品销售等方面均取得佳绩。截止6月30 日,合成氨产量累计完成371217.2吨,尿素产量累计完成 577746.18 吨,分别完成计划的 105.73%、 105.04%,继今年首季生产开门红后,再次实现时间、任务“双过半”。目前,全方位、全流程、全工序对标行业先进水平,对标挖潜降本增效工作已全面铺开。

对标行业先进管理模式,整合机构、优化管理。
为适应企业的改革发展要求,释放管理活力,提升管理效率,在多次调研和对标行业先进企业的管理经验的基础上,陕化公司制订了内部机构重组改革方案,因机构改革涉及公司各管理部门和生产单位,影响面广人员多,经过反复研论修改于3月份正式实施。取消四个二级公司,管理部门由42个减少到11个,7个经营性公司合并为5个,生产车间从32个合并为10个分厂,管理层级由五级减少为三级,建立由公司管理生产分厂,生产分厂管理班组的三级管理体系。在整合优化管理构架和管理层次的基础上,4月份分流安置富余人员178人, 5月份推进工资承包改革,按照总额控制,自主分配的原则,充分发挥各单位在薪酬分配中的主动性和激励作用。目前,新的管控体系正在优化,机构改革后的各项管理制度修订工作正在进行,管理效果初步显现。
对标降本增效创新思路,细化指标、分解落实。
依据年度治亏创效目标任务和主要绩效指标,选定29项公司级年度对标项目和标杆值。同时,要求各单位瞄准国内先进企业标准,根据自身实际以降本增效为重点对标挖潜,人资企管处协调跟踪对标措施落实情况,做实做细对标工作。公司各单位每月依据主要控制指标完成情况对标分析,差找原因,制定改进措施,确保主要生产消耗指标和各项费用指标改进有目标,控制有效果。

为适应公司改革发展和管理要求,5月份,公司人资企管处依据公司机构重组改革后各单位(部门)职能划分,调整和细化各基层单位对标指标和标杆值。对标指标涵盖生产、安全、经营、管理、环保、质量等企业各个方面,并对标指标实行层层分解,形成了“千斤重担人人挑,人人肩上有指标”责任传递链。
对标挖潜最佳程度增加企业效益,抓重点、抓细节。
在对标工作中,抓大不放小,全方位,全过程对标。围绕年度生产经营绩效指标,以提高生产运行质量和降低消耗为重点,通过对标管理活动眼睛向内抓细节、抓重点,向经营管理要效益。
提质增效从生产组织及过程管控入手,从源头抓起。通过不断完善热电锅炉磨煤机各跳车联锁点,杜绝误跳,保证稳定运行;同时将单台锅炉运行磨煤机由开3台改为2台运行,节约电耗。根据锅炉的负荷以及煤种的变化,细化锅炉一、二次风量的配比,合理调整风煤比,降低锅炉炉渣和飞灰的残碳量,以降低蒸汽成本,增加经济效益;气化炉做好计划检修,严格控制气化炉炉温、甲烷含量、有效气体含量、水煤气出工段温度,延长气化炉运行周期;磷铵装置在生产过程中不断摸索贵州矿生产组织经验,提高操作技能,通过纯用贵州矿实现提质增效。经过持续对标,生产成本稳步下降,吨尿素制造成本较上年平均下降60元/吨;吨磷酸二铵制造成本较上年平均下降237元/吨;二铵日产突破690吨,创二铵日产历史之最。

在提高生产系统运行周期和运行质量上作文章。陕化公司在去年合成氨A系统实现202天长周期稳定生产的基础上,总结自身管理经验,对标灵谷化工、华鲁恒升、山东平原等行业先进企业水平,持续抓生产系统的长周期满负荷安全稳定运行工作,截止6月18日,创造合成氨A系统实现连续运行370天的新纪录。与此同时,在挖掘生产系统节能降耗潜力方面,动力分厂对标秦电公司探索锅炉掺烧贫瘦煤技术,气化分厂在稳定生产的基础上,开展适应不同煤种的工艺操作方案,气化、动力分厂参与在锅炉系统掺烧气化灰取得成效,据估算此项目全年可节约生产成本500万元。通过优化工艺和计划检修,确保气化工段单台磨机、单台除氧水泵供单台气化炉,逐步延长单炉计划检修清理周期,大大节省检修费用降低运行成本;13万吨尿素高压氨泵因高负荷生产,运行周期较短,经讨论研究决定组合阀进出口密封板、中段打磨重复使用三次后,更换新件,从而增长运行周期一个半月至两个月,降低了检修费用和运行成本;提高磷酸全年洗涤率和转化率,降低生产成本;27万吨尿素造粒喷头改型,解决尿素粘塔问题,并对其解析塔分布器改造,提高解析水解效果,确保整个系统正常稳定运行;借机对2台冷却塔风机进行改造,初显成效,预计8台全部改造完毕后,可节约用电1065.6万千万时,约1309吨标煤。
在生产消耗上,1-5月份合成氨产品累计合成氨耗两煤比标杆值低9Kg/t,磷酸二铵耗实物磷矿比标杆值低79Kg/t。各项消耗对标取得阶段性胜利。
对标产品市场销售,重布局、精开发。
在产品销售方面,对销售体制进行大胆改革,充实销售队伍,实行激励机制和区域管控,对标先进营销理念,搞活销售机制,因地制宜的对有些指标采取动态指标管控,增强对市场的趋势性分析,提高灵敏度、预测力和适应力。销售价格对标指标保持动态跟踪,随着市场的不断变化而进行适当的调整。实施紧盯价格、趋势操作、优化区域的销售新思路,加快市场开发进度,增强品牌效应和市场占有率。

氮肥产品大力开发全国空白市场。在尿素日产量较大、库容只有三天的情况下,公司先后组织人员对省内西部及陕南市场、省外江西、湖南、福建及西南地区进行重点开发,开发了许多经济实力强、销售网络全面的优质客户,年计划省内销售40万吨,上半年已取得销售24万吨的好成绩,货款回收百分之百;磷肥产品采取“联储联销”的策略进行市场开发。磷酸二铵今年由于整体市场较差,公司库存量始终没有减少到理想范围内,春节来临之前,提前夯实待发量,安排好节日期间的库存、发运、客户收货等事宜。春节过后市场出现旺季不旺、市场更加低迷情况,立即对后几个月的生产、销售计划作具体安排,及时与经销商对接,派业务人员到东北、云南、山东、山西、河南、河北及省内空白区域等地进行市场开发。为降库存,加大了东北市场发货量,并进行市场价格调查,根据市场情况协商结算价格,保证了销售;为进一步开发化工产品市场,5月13日将PT样品按照英威达的要求送到指定的物流公司,并送样品往英威达美国试验室再次认证,力争早日实现回购销售。
陕化公司通过持续对标,细化管理,将对标管理与企业的重点工作及企业日常工作有机地融合起来,与企业的认证体系、制度建设、目标绩效有机地结合起来,全方位目标绩效管理体系得到了完善,内部管控能力持续强化,生产组织优化运行平稳,产量质量优质低耗,在企业治亏创效工作中发挥着积极推动作用。(陕化公司 李强 马洪)



