截止2016年10月23日下午19:00时,乙炔工段四套发生器全部置换成功,提纯阶段圆满结束,所产乙炔气纯度全部达标,为炔化工段生产不间断供气提供了保障。至此,BDO分厂乙炔工段系统顺利打通工艺流程实现平稳开车。

检修时间紧,任务繁而重
此次系统开车乙炔工段检修任务繁重,检修时间紧,人员紧张,从计划停车到系统再次开车,仅仅只有6天的检修时间,而对于乙炔工段而言,检修不分大小,每次系统停车,都面临人员不足,时间紧,任务重的困境,为确保圆满完成各项任务,BDO分厂早计划、早安排,从四套乙炔发生系统大到设备清理、管线清理,小到阀门、注水喷头清理,按照检修计划,一个一个过,即使再硬的骨头,也照肯不误。管线堵塞、结垢对于乙炔工艺来说是常客,那么“清理”二字在乙炔工艺字典里所占的比重,绝对就是重头戏,而且还是重中之重;为了顺利完成清理作业,乙炔人任劳任怨,牺牲小休、大休甚至三班休息时间,加班加点,已成常态。

系统开车早,质量要求高
作为BDO生产工艺中的首道工序,在检修中,乙炔工段始终面临“晚停车、早开车”的窘境,待结束了繁琐的检修、设备管线恢复、气密性试验、系统置换、取样分析合格等工作后,于10月20日凌晨3点进入系统开车阶段。首先,用乙炔气置换发生器中的氮气,对系统进行提纯,提纯工作在四套发生器中依次进行,期间,不断地在线监测乙炔气纯度,并联系质检,现场取样,待纯度达标后,做备车使用;其次,乙炔系统负荷根据炔化工段负荷大小随时调整,在炔化工段活化初期,不断进行开停车操作,以确保炔化工段催化剂活化成功。
目前,随着炔化工段催化剂活化的结束,乙炔工段四套发生系统已全部并入系统。各发生器运行参数及控制指标平稳可控,管道结垢、系统堵塞等情况明显好转,洗涤冷却塔底部液位相对平稳,人为调整频次大幅下降。乙炔工段系统开车圆满成功,为完成公司下达的生产目标任务奠定了坚实基础。(BDO分厂 任聪聪)


