5月3日BDO分厂乙炔2#发生器停车检修,2#发生器2017年12月中旬开车至现在,已运行了4个多月,打破了之前单台发生器连续运行80天的记录。
本次检修乙炔工段要在保证一、二期炔化生产用气量的基础上,抓紧时间,紧密部署,各班组人员不但要关注生产,还要高质量配合完成检修和清理工作。

乙炔发生器总共6层,为保证检修完开车正常,必须从上往下一次将里面的电石渣全部清理完成,里面灰尘大,气味难闻,在清理过程中采用风机强制通风,人员必须佩戴专用防尘过滤口罩,穿防护服在分析合格、各种票证签字确认后才能进入清理。尤其是在清理发生器下料口时,其它发生器还在正常运行需要连续排渣,底部的刮板机里面必须连续冲氮保护。为杜绝乙炔气、氮气串入2#发生器内部,技术员制定了隔离措施和应急预案,确保人员安全。

乙炔气相管电石渣结垢较厚,在清理过程中空间狭小,清理难度较大,只能人工用扁铲一点点清理,洗涤冷却塔内二层填料内部电石渣将填料全部包裹,为不影响下次开车系统阻力大,本次检修将填料全部掏出并回收处理。掏填料过程中由于系统运行周期长,电石渣结块比较硬,用时8小时完成。

本次检修清理总共用了4天时间,并且是在边生产边检修的情况下进行,乙炔人员克服种种困难,将2#发生器清理完成,为下次开车奠定了基础。(BDO分厂 翟龙飞)


