春节期间,动力分厂烟气脱硫装置运行稳定,硫酸铵后处理系统连续运行18天,实现了后处理系统长周期、稳定运行目标。
烟气脱硫装置因其工艺的特殊性,硫酸铵溶液具有很强的腐蚀性,对设备、设施、管道的腐蚀较为严重,日常工作中机泵、管线泄漏时有发生,检修较为频繁。吸收系统浆液中含泥量一般控制不超过2%为佳,含泥量增加不仅威胁到系统的稳定运行,还影响设备的安全运行,含泥量高的溶液对管道、机泵的冲刷、磨损是正常情况下的数倍,加剧了设备故障和检修频次。一旦设备故障频发必然影响脱硫系统的稳定运行,严重时有可能导致烟气在线数据超标排放,诱发环保事故。

2017年动力分厂烟气脱硫装置通过强化工艺管理,以严抓工艺指标、定期工作、设备润滑、设备巡检为工作重点,通过严查、通报、考核,基本保证了硫酸铵溶液自主消化,工艺系统的运行稳定、设备实现长周期运行。
可进入2017年11月份工艺监控发现一二期吸收系统浆液密度上升过快,浆液制备系统两台过滤设备——卧式螺旋沉降离心机出泥量大,压滤机卸泥频繁,从原来每天只清两次泥,到后来每天需要清六次泥,取出的浆液样显示系统含泥量大量增加,种种迹象表明,锅炉除尘器滤袋破损严重,致使高浓度的烟尘进入系统,造成工艺恶化,浆液管道堵塞频繁,后处理系统生产无法连续,吸收系统浆液密度节节攀升,随时可能陷入困境。
如何尽快走出困境,又是摆在动力分厂面前的一大难题。迎难而上,知难而进,动力人具有的就是敢于挑战一切困难的精神,工艺口严格工艺监控,根据系统情况及时出台了《工艺调整思路》,严密监控系统氧化率,防止高浓度的硫酸铵浆液堵塞氧化风管,影响氧化率;严密监控循环泵、扰动泵运行工况,保证设备运行良好,满足吸收和脉冲的需要;加强卧螺离心机和压滤机运行管理,延长设备运行时间,尽快除去浆液中的高含量硫泥,对浆液进行净化;满负荷组织后处理系统生产,降低系统密度;出台相关稳定运行措施,并严格贯彻执行,经过两个多月的努力,系统中含泥量基本保持在10%左右,保证了系统的平稳运行。

2018年1月下旬针对运行的个别机泵已出现的机封泄漏、叶轮磨损、泵壳磨穿的现象,动力分厂高度重视,认真组织节前设备整修,按计划对一二期吸收系统设备进行整修,逐台检查入口管、膨胀节、泵壳,该加固的加固,该更换的更换,彻底消除设备隐患。对后处理系统两台推料离心机进行大修,检查卧式螺旋沉降离心机前后轴承、差速器;对所有机泵进行全面整修,对玻璃钢管道已暴露的漏点进行彻底消除,薄弱环节再次加固,确保了长周期设备运行稳定。(动力分厂 詹铁军)


